BISKOP HVOSLEF Restaurering
|
|
|
- Tonje Nesse
- 10 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BISKOP HVOSLEF Restaurering Biskop Hvoslef var den første redningsskøyta i Aas-klassen. Den ble bygget i 1933 hos Brødrene Løvfall i Hardanger. Skøyta var i drift frem til 1969 for redningsselskapet, og ble deretter solgt til private. I dag eies fartøyet av Stiftelsen Biskop Hvoslef, Malangen i Troms. Denne rapporten omhandler arbeider utført ved NNFA i perioden
2 Biskop Hvoslef RESTAURERING PROSJEKTET 3 HISTORIKK OG ENDRINGER 3 FRA REDNINGSSKØYTE TIL LYSTFARTØY 3 Ombygninger 4 Endringer bjelkelag 4 Renovering 1992, tilnærmet tilbakeføring til redningskøyte av Renovering 1995/96 5 SAMMENDRAG PROSJEKT 5 BEFARING AV NNFA 2003 OG PROSJEKTSTART 5 Antikvarisk målsetting 5 Nat 7 Innredning 7 Klinkbolter skandekk 8 Taktekke 8 Dokumentasjon 8 Skipskontrollen, sertifisering 8 SAMMENDRAG UTFØRTE ARBEIDER 9 RESTAURERINGSARBEIDET 10 MEKANISK ARBEID 10 Rorhylse 10 Beskrivelse rorhylse 10 Utbedring 11 Stålcasing 11 Beskrivelse casing 11 Demontering: 12 styrhus/casing 12 Adskillelse Styrhus/casing 13 Restaurering av casing: 13 Endringer 13 Montering 13 SKROG 14 TÆRINGSKADER I AKTERSTEVN 15 Innerstevn 15 Beskrivelse av konstruksjonen: 15 Utbedring 15 Sjøfartsdirektoratets kontroll 16 DEKK 17 Beskrivelse/tilstand før utbedring 17 Utbedring/legging av dekk 18 Drive dekk 19 Kitte dekk 19 Overflatebehandling 19 Utstyr dekk: 20 Endringer på dekk 20 Hakaplank 21 Beskrivelse 21 Utbedring 21 Dekksprismer 21 Bolter skandekk 22 KRAVELLER, BÆRERE, BJELKER OG KNÆR 23 Kraveller (dekksramme for styrhuscasing) 23 Tilstand kraveller: 23 Utbedring 23 Bærere(kravell) under styrhus 24 Tilstand/beskrivelse 24 Ny utførelse 24 Side 1 Johansen/Holmstad
3 Bærer(kravell) dekkshus 24 Bjelker 24 Tilstand 24 Utbedringer 25 Aktre lukeendebjelke styrhus, nr Bjelke nr. 19, fremste lukeendebjelke styrhus 25 Bjelke 18, aktre lukeendebjelke dekkshus 26 Bjelke nr Bjelke nr Stikkbjelker 26 Påforinger 26 Knær 27 OVERBYGG 27 STYRHUS 27 Reisverk, gjenoppbygging: 28 Ytterkledning 29 Taktekke 29 Beskrivelse 29 Legging av taktekke 30 Taktro 30 INNREDNING 31 Dørk 31 Innvendig kledning/lister salong 31 Beskrivelse 31 Gjenoppbygning 31 Innvendig kledning/lister, styrhus/sykelugar 31 Beskrivelse 31 Gjenoppbygning 31 Isolering 32 Dører 33 Innredning/utstyr styrhus 33 Sjøsetting 33 Tirs 10/9 33 Etterarbeid 34 Endelig sjøsetting 34 Man 23/9 34 Man 1/10 35 Fre 16/11 35 ARBEID EIERE 35 OPPSUMERING/AVSLUTNING 39 LEVERANDØRER 40 KILDER/INFORMANTER 41 VEDLEGG 42 VEDLEGG 1: PROFIL CASING 42 VEDLEGG 2: KORRESPONDANSE SJØFARTSDIREKTORATET 43 VEDLEGG 3: SKISSE REPARASJON AKTERSTEVN 1 44 VEDLEGG 4: SKISSE REPARASJON AKTERSTEVN 2 45 VEDLEGG 5: UTSKIFTNING AV BÆRERE I HEKK 46 VEDLEGG 6: MÅLESKJEMA RORAKSLING 47 VEDLEGG 7: SKISSE UTBEDRING DEKKSBJELKER 48 VEDLEGG 8: BJELKEARRANGEMENT BISKOP HVOSLEF, BJARNE AAS VEDLEGG 9: INNREDNINGSARRANGEMENT BISKOP HVOSLEF, BJARNE AAS NOTATER: 51 Tekst: Nils Marius Johansen Redigering og utforming: Gunnar Holmstad Foto, hvor annet ikke er oppgitt: Arne-Terje Sæther, Paul Håvard Zylla, NNFA Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 2
4 PROSJEKTET HISTORIKK OG ENDRINGER Fra redningsskøyte til lystfartøy Redningsskøyta "Biskop Hvoslef" ble bygget i 1932 hos brødrene Løvfald, Rosendal i Hardanger. Fartøyet fikk nummeret R/S 38, og var det første av 14 etter design av Bjarne Aas. 1 Den ble skjenket av kaptein Hvoslef og frue, New York, som ønsket å gi en skøyte til minne om sin far, biskop Hvoslef. Kapteinen talte varmt for redningssaken blant utvandrede nordmenn, og særlig i Nordlandsfolkets forening vant han gehør. Han gav selv kr , og resten ble samlet inn. Byggekostnadene på kr ,52, kunne dermed innbetales til Redningsselskapet. Skøyta ble bygget etter Veritas forskrifter. Byggemåte og materialer var de samme som for de tidligere redningsskøytene, men R/S 38 markerte en milepæl som redningsselskapets første fartøy konstruert for seilføring og motor. Her en tosylindret Wichmann på hk. Biskop Hvoslef fikk dessuten krysserhekk, og var den første redningsskøyta med bermudarigg. Riggen var vesentlig høyere enn på forgjengerne, og fokk og klyver var trukket inn på dekk. Det viste seg imidlertid at den høye bermudariggen, av forskjellige grunner, ikke var hensiktsmessig for fartøyet. Året etter ble skøyta omrigget til gaffelseil, og den høye masten ble kortet ned. Den viktigste årsaken til dette var slingring i høy sjø. Bjarne Aas tok utgangspunkt i redningsskøytene som Colin Archer tidligere hadde designet. Aas mente at de hadde for dårlig bæring i akterskipet. Derfor la han ut akterskipet såpass mye at båten fikk krysserhekk. Dette skulle gi bedre styring, samt hindre at båten grov seg ned ved sleping. Aasklassen viste så utmerkede egenskaper at den satte standarden for redningsskøytene helt frem til R/S 53 kom, den hette J. M. Johansen og var redningsselskapets første fartøy med motor som hovedfremdriftsmiddel. Biskop Hvoslef var bygget med åpen styrebrønn akter, og var utstyrt med ratt. I sin tjeneste for Redningsselskapet reddet skøyta 49 personer fra den visse død, og gav assistanse til godt over 2000 skip av forskjellig størrelse. 9 fartøyer ble berget fra totalforlis og skøyta utførte 56 syketransporter. Biskop Hvoslef ex R/S 38 Biskop Hvoslef, Poseidon, Steady Type: Redningsskøyte av Aasklassen Byggested: Br. Løvfall, Hardanger Byggeår: 1933 Kjenningsignal: LHYJ LOA: 16,85 m Bredde: 5,27 m Dypgang: 2,63 m BRT: 34,5 tonn Konstruksjon: Krysser, eik på eik Motor: GM 150 hk. Eier: Stiftelsen Biskop Hvoslef 1 Side 3 Johansen/Holmstad
5 I 1969 ble skøyta utfaset og solgt til private. Ombygninger Biskop Hvoslef har gjennomgått flere endringer i perioden som redningskøyte og i privat eie. Foruten ombygging til gaffelrigg etter ett år i tjeneste, ble det i 1937 montert styrhus og installert elektrisk lys. Det første styrhuset kan sees på bilder fra krigen og stod trolig på jerncasing. Bildene viser et firkantet styrhus som er malt. Dagens casing viser tydelig spor etter ombygging og hoveddelen er trolig fra tiden med det første styrhuset. I 1953 fikk skøyta 2. generasjons styrhus av teak med sykelugar. Casingen ble da trolig forlenget. Dørkplaten ble senket i sykelugaren og tilpasset den nye runde styrhusfronten og økt i bredden. Ventiler i casingen ble flyttet og gamle åpninger sveiset igjen. Det er styrhuset fra 1953 som står på fartøyet i dag. Dette bildet fra 1933 viser Biskop Hvoslef med den originale bermudariggen (Fotograf ukjent). Ved montering av styrhus ble størrelsen på storseilet redusert. Fra 1953 er riggen kun benyttet som støtterigg. Endringer bjelkelag Bjelkelaget ble forandret ved montering av styrhus i Bjelken mellom den opprinnelige motorruffen og styrebrønnen ble kappet, og ga større åpning for casingen. Bredden på lukeåpningen ble trolig økt noen centimeter. Det ble lagt nye bjelkebærere (kraveller) av furu. Ved montering av nytt styrhus i 1953 ble aktre lukeendebjelke også kappet og åpningen forlenget til bjelke nr. 27. Fartøyet forble trolig uendret frem til ombygning til lystfartøy i Det ble da bygget ruff i teak over salong som medførte ny lukeåpning der 5 bjelker ble kappet. Dørken ble hevet, og ny innredning ble bygget i salong og lugarer. Framluka ble flyttet en bjelke fram og ut i styrbord side. Det ble innlagt toalett framme ved lugar. Kjettingkasse og ankerspill ble flyttet fra forkanten av mast og helt fram mot baugen. Det samme spillet som stod på fartøyet da det ble tatt ut av drift i 1969 er fortsatt i bruk. Fartøyet ble rigget om til bermuda igjen og masten flyttet fram omkring 90 cm. Masten ble nå satt i fot på dekk. Den nye riggen ble laget i Danmark. Ombyggingen ellers foregikk hos Arntsen og Hansen på Stathelle. Den originale bermudariggen ble bygd om til gaffelrigg etter bare ett år i tjeneste Foto: Wilse. I sin opprinnelige utførelse hadde Biskop Hvoslef styrebrønn og ratt. Foto: Wilse. Styrhusdelen forble noenlunde bevart som opprinnelig. Dekket på fartøyet er på et tidspunkt natet opp med svart gummimasse. Førstegenerasjons styrhus Fotograf ukjent. Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 4
6 Renovering 1992, tilnærmet tilbakeføring til redningskøyte av 1969 Da nåværende eiere overtok i 1992 fikk fartøyet tilbake sitt opprinnelige navn og kjenningssignal. Stiftelsen ønsket å bevare fartøyet som redningskøyte, og det fikk offisiell vernestatus samme år. Riggen ble tilbakeført tilnærmet lik støtteriggen fra siste del av redningskøyteperioden. Renovering 1995/96 Fartøyet gjennomgikk en nødvendig renovering med støtte fra Riksantikvaren i årene 1995/96. Arbeidene ble utført i to omganger av båtbygger Iver Ryvoll, Stonglandseidet. I hovedsak ble det utskiftet dårlige spantetopper på styrbord/babord side. Øvre del av forstevnet ble skiftet til skjøt, mens akterstevnet ble skiftet over vannlinje. De 5 øvre bordgangene ble skiftet på begge sider samt deler av skandekk og hakaplank. Biskop Hvoslef på Bodø havn i 60- årene, slik den så ut da den ble tatt ut av tjeneste i Fotograf ukjent. SAMMENDRAG PROSJEKT Befaring av NNFA 2003 og prosjektstart Nordnorsk Fartøyvernsenter ble bedt om å utføre en befaring av fartøyet i Befaringen skulle danne grunnlag for søknad til Riksantikvaren om nødvendige utbedringer på stålcasing og styrhus samt deler av dekket og en dekksbjelke. I 2006 var den nødvendige finansiering på plass for å kunne starte arbeidene ved Nordnorsk Fartøyvernsenter. Fartøyet ankom NNFA 23. Oktober, og eierne startet umiddelbart nedrigging og klargjøring for slippsett. Eierne ønsket i stor grad å følge opp fartøyet under restaureringen og selv utføre nødvendig vedlikehold av fartøy og utstyr. Det ble opprettet en prosjektgruppe bestående av Rolf Ingebrigtsen fra stiftelsen, daglig leder Ronny Grindstein, fartøyvernkonsulent Sverre Nordmo og prosjektleder Nils M. Johansen fra NNFA. Samarbeidet fungerte veldig bra, og dugnadsgjengen fra stiftelsen gjorde en formidabel innsats. Antikvarisk målsetting Utgangspunktet for arbeidene var rapport og kalkulasjon fra Det ble imidlertid tidlig i prosessen klart at prosjektet ville øke i omfang, og at det var behov for ytterligere finansiering. Videre stod man ovenfor viktige valg med hensyn til antikvariske målsettinger og avgrensinger av prosjektet. Valg av tilbakeføringsperiode ville få stor betydning for omfanget av arbeidene. I utgangspunktet ønsket Riksantikvaren en komplett tilbakeføring til Dette ville medført omlegging av deler av eksisterende bjelkelag, Fra befaring Råte i bjelke rundt løygangsbolt. Løygangsbolten. Tæring i casing. Side 5 Johansen/Holmstad
7 demontering av eksisterende dekkshus og luke i teak, skandekk og rekke, ny rigg samt fullstendig rekonstruksjon av tidligere innredning. De fleste av komponentene som måtte rives var i fullgod stand. Dokumentet som ga vernestatus angir ikke nærmere tidsepoke for vern. Slik vurderte Nordnorsk Fartøyvernsenter situasjonen overfor Riksantikvaren i rapport før jul 2006: Antikvariske mål Vurderinger av NNFS. Fartøyet fremstår som en blanding av lystfartøy og redningsfartøy. Begge perioder har vart ca like lenge. I dag er det skrog, styrhus og deler av dekksarrangement som framstår som da fartøyet var i Redningsselskapets tjeneste. ( etter ombygging ca 1955) I 1972 fikk Biskopen et dekksoverbygg. Ved å skifte dekket helt kan man oppnå original utførelse av dekket utenom dekkshuset. Ved å fjerne platene oppunder dekk kan man få tilbake utførelse med malte dekksplank med perlestaffprofil og bjelker som opprinnelig. Ved å skifte dekket får man en sikker vurdering av tilstand på bjelkelaget. Det synes ikke å være i eierenes interesse å foreta en ytterligere tilbakeføring slik fartøyet fremstod da det gikk ut av tjeneste. I så fall måtte dekkshus rives og nye dekksbjelker legges. Dørken måtte senkes i salong og innredning rekonstrueres. Det er oss bekjent ikke bevart originale innredningsdetaljer. På oss virker det mest realistisk å beholde fartøyet som ombygd redningsfartøy. Det gjenstår da å ta stilling til utførelse av dekket. Dersom gumminatemassen ble lagt i forbindelse med ombygging i 1972, og fartøyet bevares som ombygd redningsfartøy vil det kanskje være riktig å benytte denne løsningen. Det vil følge overslag for begge løsninger. Her ser man tydelig de lyse natene i dekket. Bildet er fra krigen og viser General Dietl om bord på Biskop Hvoslef Fotograf ukjent. Demontering av gamle lister og teakfiner. Man valgte en mellomløsning der dekket ble skiftet i sin helhet med original utførelse, dvs. drevet og kittet. I deler av interiøret ble himlingsplater fjernet for å vise utførelse av dekk og bjelker slik det var under redningsskøyteperioden. Forøvrig ble dekkshus og innredning beholdt. Det er under prosjektet holdt løpende kontakt med Riksantikvaren ang disse problemstillingene. Her ser vi tydelig hvor den opprinnelige innredningen har stått. Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 6
8 NAT Gamle fotografier viser tilnærmet hvite nat på dekket. Dette er trolig enten linoljekitt eller marineglue som er en blanding av kautsjuk, nafta og shellack. Vi gjorde en forespørsel til båtbyggerier i Sør- Norge ang kitt og marineglue. De forespurte hadde ikke selv erfaring med marineglue. Tradisjonen i Sør-Norge tilsier at det mest sannsynlig har vært benyttet vanlig linoljekitt uten noen form for tilsetting i natene på dekk. Vi valgte dermed denne løsningen. INNREDNING Innredningsarbeidene var gjenstand for diskusjon med eierne. Disse arbeidene lå egentlig utenom Fartøyvernsenterets avtalte oppgaver, men vi kom med forslag og anbefalinger. Det var usikkerhet rundt tilstand og utseende på bjelkelaget etter de ulike fasene med ombygninger av interiøret. Demontering av plater i himling og rundt bjelker viste bedre tilstand enn forventet, men enkelte deler av bjelkelaget egnet seg ikke til å være synlig grunnet grove utførelser, ulike materialer fra reparasjoner, samt bolter og beslag fra tidligere ombygninger. Dette gjaldt spesielt i fremre lugar og i salong, som bør ha himlingsplater grunnet bærere som er lagt med tanke for innkledning. Bilder fra den siste perioden som redningskøyte viser også at det er lagt malte plater mellom bjelkene bl.a. i byssa. Platene i fremre lugar ble malt hvite som var mer i tråd med tidligere innredning. Den gamle varmtvannsberederen måtte skiftes ut. Den nye berederen var mindre, og gav derfor betydelig bedre plass i maskinrommet. Svakheter i bjelkelaget under styrhuset ble forbedret og i den sammenheng ble skott mellom maskinrom og akterpeak flyttet ca 5 cm fram. Eierne av fartøyet har, som mange andre, sett seg nødt til å sertifisere det for å sikre seg inntekter til drift og vedlikehold. Det er en kontinuerlig balansegang å skulle sikre alle spor fra tidligere bruk med behov for tilpassninger til eget bruk og nyttedrift. Det var bl.a. behov for utskiftning av den gamle varmtvannsberederen. Den nye var vesentlig mindre og kunne plasseres ut i skutesida, noe som frigjorde dørkplass. Ved passasjerdrift er mannskapet avhengig av lugarplass, og av den grunn er det gjort tilpasninger i akterpeak. Tidligere åpning til akterpeak ute i bb side ble flyttet ca 50 cm, og en enkel skyvedør fra 90-tallet ble erstattet med teakdør. Det er et dilemma at en rekke små endringer som virker uskyldig over tid, vil kunne endre karakteren på fartøyet. Vi fant imidlertid ut at disse spesifikke endringene i maskinrom allikevel kunne aksepteres siden det tidligere er gjort endringer på disse områdene. I tillegg hadde fartøyet et krav fra Sjøfartsdirektoratet om å legge brannhemmende kledning som ville endre karakteren i maskinrommet. I hovedtrekk framstår Byssa fra siste perioden som redningsskøyte. Foto utlånt av NSSR. Side 7 Johansen/Holmstad
9 likevel maskinrommet som den arbeidsplass det var i redningsskøyteperioden. KLINKBOLTER SKANDEKK Skandekkskonstruksjonen på Biskop Hvoslef er utført uten drivreim som skal bidra til å motstå kreftene i dekket under driving. Det er kun benyttet spissbolter gjennom skandekksplank, dollbord og halveis inn i hakaplank. Det ble vurdert som hensiktsmessig å benytte gjennomgående klinkbolter for å styrke skandekkskonstruksjonen. Dette er ikke en synlig endring som heller ikke får konsekvenser ved eventuelle senere arbeider. TAKTEKKE Angående taktekke ble det diskutert om det skulle nyttes glassfiber som i 1969, eller metode etter tidligere utførelse. Det har ikke lyktes å finne dokumentasjon på original utførelse fra 50- tallet, men det var sannsynligvis brukt seilduk, eller en form for platetekke. RA var ikke begeistret for glassfiber, og det hadde da heller ikke holdt tett over tid. Troa var flere steder oppråtnet. RA godtok bruk av duk mettet med epoksy som skulle males. I prinsippet er metoden lik, men materialene ville gi større styrke og tetthet. Utseendemessig ville dette framstå som polyesterbehandlet glassfiber. Vi limte duken på finer som ble skrudd i troa så denne får bevege seg fritt. Dokumentasjon Primært var fartøyet i seg selv den viktigste dokumentasjonen, da det ikke var snakk om vesentlige endringer og tilbakeføringer. Komponenter ble målt, fotografert og lagret for å sikre en forsvarlig gjenoppbygging. Videre var den originale byggebeskrivelsen og tegningene tilgjengelig. Historiske fotografier fra flere perioder er benyttet for å danne seg et bilde av utviklingen på fartøyet. Det er fotografert omlag 2000 digitale bilder under prosjektet. Det er registrert eldre tekniske løsninger opp mot tilgjengelig dokumentasjon og utført skisser av reparasjoner og løsninger. Redningsselskapets museum foruten eierne selv og eiere av R/S Idun og R/S Storebrand har også bidratt med informasjon. Skisse av løsning med bolter fra skandekket og inn gjennom bærer. Tegning etter Bjarne Aas. Epoksytekkingen av styrhustaket ble valgt etter flere korrespondanser med riksantikvaren og andre informanter. Oppmåling av det gamle dekket. Skipskontrollen, sertifisering Biskop Hvoslef er sertifisert for passasjertrafikk og er underlagt Sjøfartsdirektoratets kontroll. Det forelå krav om bl.a. brannhemmende kledning i maskinrom, oppgradering av det elektriske anlegget og sikring av ventiler i casing. Ikke alle krav er forenelig med ønsket antikvarisk utførelse, men tilpassinger er gjort etter beste evne. Det elektriske anlegget ble utskiftet i sin helhet. Arbeidene ble utført som eget prosjekt av J.M.Hansen i Tromsø, og var ikke Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 8
10 en del av Nordnorsk Fartøyvernsenters ansvarsområde. Det er for oss ønskelig med stor grad av gjenbruk av elektriske komponenter der dette er forenelig med dagens krav til sertifisering. Det er forøvrig vanskelig å skaffe nye komponenter med historisk riktig utseende. Det er derfor gledelig at det lot seg gjøre å benytte den gamle hovedtavla i maskinrommet. Sammendrag utførte arbeider De største enkeltarbeidene under prosjektet var utskiftning av dekket og deler av bjelkelaget, samt restaureringen av styrhuset og casingen som medførte demontering fra båten. Strømtavla. Den opprinnelige kalkulasjonen fra 2003 tok høyde for enkelte utskiftninger i dekket og reparasjoner på styrhus, casing og en dekksbjelke ombord. Skadeomfanget viste seg igjen å være mer omfattende når arbeidet var kommet i gang. Ved komplett utskiftning av dekket viste det seg nødvendig med ytterligere utbedringer i bjelkelaget. Det ble også under rutinevedlikehold avdekket en betydelig tæringsskade i akterstevn rundt rorhylse. Skadene på reisverket i styrhuset var også mer omfattende enn beregnet. Gjennom hele prosessen ble RA fortløpende orientert. Ved årsskiftet 2006/07 var det utarbeidet nytt kostnadsoverslag til søknad om utvidet støtte. Det er gjort omfattende arbeider på styrhuset og casingen. Casingen ble adskilt fra styrhuset og sandblåst. Nødvendige utskiftninger ble utført i partier, Det ble gjort nødvendige utskiftninger i deler av platedørk og sider. Det ble også laget ny flens mot dekk rundt hele casingen. Innvendig kledning i styrhuset ble demontert og delvis fornyet for å komme til utskiftninger i stenderverk. Enkelte takbjelker ble skiftet og ny tro og taktekke lagt. Det er skiftet 2 hovedbjelker og 4 stikkbjelker i dekket, samt 3 bjelkebærere (kraveller) under casing og styrhus. Forøvrig er 4 bjelker reparert ved skjøting, spunser og forsterkning. Vi har også lagt 430 meter dekk, og om lag 15 meter hakaplank. Forøvrig har eierne av fartøyet gjort en betydelig arbeidsinnsats på generelt vedlikehold. De har også deltatt i demontering, riving, og deler av gjenoppbyggingen. All dekksplank er skiftet. Innredning i styrhuset. Side 9 Johansen/Holmstad
11 RESTAURERINGSARBEIDET Beskrivelse av utført arbeid følger NNFA sitt system for registrering av arbeidsoperasjoner, og er oppdelt i 8 hovedgrupper. Disse hovedgruppene er: 1. Mekanisk arbeid 2. Motor 3. Elektrisk 4. Skrog 5. Dekk 6. Overbygg 7. Innredning 8. Slipp og drift Beskrivelsen her vil, i grove trekk, følge denne rekkefølgen alt etter hvilke hovedgrupper og underoperasjoner prosjektet omfatter. Disse er igjen delt inn i enkeltoperasjoner. Denne inndelingen vil utgjøre kapitlene i det følgende, og gir dermed ikke nødvendigvis den kronologiske rekkefølgen under restaureringen. Vi deler for øvrig også bildematerialet inn i en tilsvarende struktur. Systemet skal effektivisere og kvalitetssikre dokumentasjonen, samt gjøre det lettere å finne fram i våre rapporter og arkiv. Det vil imidlertid kunne medføre at elementer i teksten gjentas i ulike avsnitt. Teksten beskriver i hovedsak utført arbeid og gir ikke en fullstendig beskrivelse av fartøyet. Fra byggebeskrivelsen heter det blant annet: Fra slippsettinga 9/ Biskop Hvoslef har kjettingstyring. Alt materiale blir av utsøkt kvalitet, og festigheter og forbindinger omhyggelig utført, likesom alt blir solid og smukt utført til Selskapets fulle tilfredshet. 2 MEKANISK ARBEID Rorhylse BESKRIVELSE RORHYLSE Biskop Hvoslef har fortsatt deler av det opprinnelige opplegget for styring. Flyndre og rorhylse er etter alt å dømme de originale komponentene fra Flyndre er montert på roraksel under dekk. Det er fortsatt kjettingoverføring fra ratt til rorflyndre. Det er ikke avklart om styremaskin og ratt er fra -37 eller -53. Roraksel er flenset på topp av ror, og ført opp gjennom dekk med mulighet for montering av nødrorkult. Rorhylse er i støpt bronse og utgjør både hylse og opplagring for aksel. Opplagring har flate mot Rorflyndra. 2 Betingelser for bygging av R/S 38 med motor Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 10
12 innerstevn og er festet med 6 galvaniserte 18 mm franske treskruer. Under vedlikehold oppdaget eierne tegn på tæring rundt hylse på innerstevn. Samtlige av de galvaniserte franske treskruene var nesten helt opptært. Det ble besluttet å demontere ror og aksel for å ta ut hylsa for kontroll. Tæringsskadene i innerstevn og bærerkonstruksjon var omfattende. Skadene omtales også som lutråte, og skyldes elektronvandring mellom ulike metaller med sjøvann som elektrolytt. Hva som er direkte årsak til skadene på Biskopen er uvisst. Ror og aksel er av jern og under riving av innerstevn viste det seg at en bolt som holdt tømmeret sammen var i direkte kontakt med hylsa av bronse. Hylsa var ikke skadet ved demontering. UTBEDRING Etter at treverket var utskiftet i forbindelse med tæringsskadene rundt hylsa boret vi pilothull gjennom den nye veden. Hylsegjennomføringa ble boret med gjenget stang og justerbare skjær. Opplagring for stanga ble rettet med snor fra kjøl gjennom pilothull og gammelt hull i stevn. Dimensjon hylsegjennomføring: 11 cm Det ble gjort forebyggende tiltak mot videre tæring ved rorhylsa. Vi la krympestrømpe rundt hylsa, i tillegg malte vi den med epoksymaling på kontaktflater mot tre. Det var ikke mulig å skaffe franske bronseskruer med rett dim på kort varsel. Vi benyttet derfor vanlig galvaniserte skruer som opprinnelig, men disse ble også epoksybehandlet og isolert mot hylse med gummiforing. Dimensjon; 16 x 90 mm og 16 x 125 mm. Roraksel er målt og kontrollert. Stålcasing Tæringsskade rundt rorhylsa. Ny ved er felt til stevnet. Her bores nytt hull for rorhylsa. For å isolere mot treverket ble det lagt krympestrømpe på hylsa. Hovedmål casing: Høyde: 0,53 m Bredde: 2 m Lengde: 3,5 m Platetykkelse i sider: 6 mm Platetykkelse i dørk: 3 mm BESKRIVELSE CASING Nåværende casing er omarbeidet, men er i hovedsak den originale fra montering av første styrhus i Daværende casing hadde platedørk i et plan, og påmontert styrhus med samme utvendige mål. Dagens utgave er fra ombygging til 2. generasjons styrhus i Det ble da bygget Hylsa er tilpasset stevnen. Side 11 Johansen/Holmstad
13 utoverhengende buet styrhusfront med brovinger på fremre del av casing. Bak styrhusdelen ble platedørken senket ca 40 cm. Rester av jernbjelker og 2 ventiler som er sveiset igjen vitner om dette. Vinkelen som svilla hviler på i utførelsen, er rest av platedørken fra Her ble det tilrettelagt for en sykelugar og nedgang til maskinrom. Casingen ble også forlenget omlag 46 cm i akterkant. Casingen har buede hjørner i forkant, men skarpe i akterkant, og er festet mot dekk med utvendig påsveist flens og gjennomgående bolter. Boltene er 16 mm med firkanthode og enkelte 19 mm med flatt låsebolthode. Totalt var det ca 75 bolter. Vanlige muttere er benyttet, og står oppe på flensen. Det er en ventil på hver side som kan åpnes. Springet utgjør ca 2.5 cm. DEMONTERING: For å kunne utføre en tilfredsstillende restaurering av både casing og det berørte bjelkelaget, ble det tidlig klart at casing og styrhus måtte løftes av fartøyet. Fester i akterkant av casing ble sveist på, og et stort firkantstål ble tilpasset gjennom ventiler i forkant av casing for løftet. Vi benyttet et tverrgående åk med to kjettingslings, og etter en del justering av slingsene oppnådde vi noenlunde balanse på løftet. På forhånd hadde eierne utført et omfattende arbeid med demontering av utstyr og klargjøring for å heise casingen av båten. Totalt var det ca 75 bolter rundt casingen. Her dores de ned. Det var både 16 mm firkanthode, og 19 mm flathodede låsebolter. For å løsne casingen slo vi boltene ned. Deretter kilte vi mellom med eikekiler samtidig som traverskrana løftet vekselvis i forkant og akterkant. Det var så vidt klaring over og på siden av Biskopen for å løfte ned styrhuset som ble plassert foran slippvogna i hallen. STYRHUS/CASING Bunnsvilla i styrhuset er boltet i jerncasingen. 12 mm bolter med avstand ca 30 cm. I forkant av styrhuset ligger svilla ca 1 cm utafor stålkanten. Her skjæres boltene av med bajonettsag mellom stål og svill. Svilla i sykelugar ligger på restene av den gamle platedørken og her flukter ytterkledningen med casing. Det er påsveist en 20 mm kant på innsiden av svilla. For å komme til boltene må innvendig kledning skjæres vekk ca 50 cm fra dørken. Se vedlegg nr. 1. For å skille styrhuset fra casingen må aktre dør til sykelugar, samt dør og deler av nedgang til maskinrom, demonteres. Stb dørkarm i akterkant av sykelugar er kombinert hjørnestolpe og dørkarm, og går helt ned til platedørk. Hjørnestolpe og dørterskel er skrudd i casing med messingskruer. Svill på stb side av casingdørk er stemplet fast mellom underkant styrhussvill og dørk. Kiler benyttes for å løsne keisingen fra kravellen. Styrhus og keising løftes av båten. Det var så vidt vi hadde plass til denne operasjonen. Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 12
14 Mesteparten av sviller som ligger an mot stål er sterkt råteskadd. Det er løs borddørk over platedørk i bestikk. Borddørken er tidligere malt, men nå belagt med pvc belegg. Platedørken er sterkt rustangrepet. Denne har også vært malt tidligere. Casingen er hvitmalt, men har vært grå opprinnelig. Råte og rustskader skyldes trolig kondens. ADSKILLELSE STYRHUS/CASING For å adskille styrhuset og casingen måtte vi ha tak for løft. Vinduer i bestikk ble derfor demontert. Til løftet ble også en bjelke tredd gjennom styrhusdørene. Firkantåk ble rigget med kjettingtaljer i alle hjørner, og styrhusdelen ble løftet av. Mal ble tatt av omrisset på platedørk, og hull for gjennomføringer markert. Etter vurdering av casingen fant vi at det ville svare seg å reparere framfor å lage en kopi. Casingen ble dermed sendt til sandblåsing. RESTAURERING AV CASING: Etter sandblåsing ned til rent stål var det enklere å bestemme godstykkelsen og avgjøre hvilke partier som måtte skiftes ut. Det var spesielt akterkant ved gjennomføringer for eksos og avluftning, samt deler av platedørken som var i dårlig forfatning. Stål under styrhussvill og flens mot kraveller ble også skiftet rundt hele casingen. ENDRINGER På casingen var det to ventiler til å åpne. Etter pålegg fra skipskontrollen skulle det monteres ventiler med stengbart deksel. Eierne hadde skaffet to ventiler som hadde litt større diameter enn orginalene. Nye ventiler er av aluminium. Eksisterende lysåpning på casing var 24 cm. Tidligere igjensveisede ventilåpninger var 19 cm. I dørken ved styrhusfront var det flere gjennomføringer for kabler og rør til ulike installasjoner. Enkelte ble sveist igjen og det ble laget to nye åpninger for å samle bl.a. kabler. Det ble også laget en gjennomføring for overskuddsvarme fra eksosrør til oppvarming av styrhus. Styrhuset er adskilt fra casingen. Casingen er sandblåst og flensen fjernet. Casingen løftes tilbake. Det ble sveist på vinkler på utsiden til fester for batterikasse med nødstrøm. MONTERING Både lukeendebjelker og langsgående bærere for stikkbjelker ble skiftet ut. Det var derfor nødvendig å prøve casingen mot bjelkelaget. Casingsidene går ned i dekksåpningen og flensen av vinkeljern som innfestes i kravellene er sveist på sidene. Med casingen hvilende på restene av hjørneflensene var det lett å justere og merke av springet til den nye flensen rundt Flensen tilpasses. Side 13 Johansen/Holmstad
15 hele casingen. Flensene ble punktsveiset før vi løftet casingen av båten, og deretter helsveist på over og underside. Etter at dekkskraveller var montert ble den siste finjusteringa av vinkler mot flenser og hjørner foretatt. De var påvist skjevheter i fartøyet ved lodding av for og akterstevn. Styrhuset hellet noe mot babord når skroget var tilnærmet i lodd. Det ble forsøkt kompensert på nye bjelker, samt retting av casing. Vi benyttet galvaniserte låsebolter 16 x 220 mm som ble forsenket i bærer og mutter på flensen som opprinnelig. De gamle boltene varierte i utførelse. Det var benyttet både låsebolter og bolter med firkanthode. Maskinrommet. Mellom flens og kravell var det lagt tjærefilt og en tjukk smøring som lignet tjære og sinkvitt, likevel noe mørkere enn den blandingen vi laget. Overflatebehandling casing: Jotun jotamatic smartpack tokomponent epoxymaling Tjærefilt og ei blanding av sinkhvitt og tjære legges på kravellen hvor casingen skal hvile. SKROG Det var ikke beregnet skrogarbeider utenom kontroll og noe oppdriving av nat. Det viste seg imidlertid at eikeskroget tørket kraftig opp inne i hallen, til tross for jevn bruk av luftfuktere. For å bøte på problemet ble det kjøpt inn slanger og hagespredere som stod og dynket skroget gjennom vår- og sommermånedene. Det var undervannskroget som ble prioritert, men natene åpnet seg etter hvert kraftig over vannlinja. Økt arbeidsomfang førte også til et lengre slippopphold enn beregnet. Undervanns så det ut til at vi klarte å holde det rimelig tett, og med driving av de verste natene hadde vi god tro for trutninga etter sjøsetting. Natene overvanns ble kittet i, og undervanns sparklet med kitt av black varnish og kritt. Under oppholdet i slipphallen tørket skroget opp, og det var nødvendig å etterdrive. For å bøte på problemet ble skroget jevnlig vannet. Vi ønsket å kontrollere spiker i skroget ved å trekke ut enkelte. Normalt gjøres dette ved å sveise på stang og lodd, men spikerne viste seg å være av et annet materiale, - trolig bronse. Dermed lot vi de stå. Fartøyet er ellers i hovedsak naglet. Naglene er kryssdrevne og av ukjent tresort. En gjennomgang av skroget med skipskontrollen ga bare pålegg om sjekk av siler, samt en liten spuns ved en plankeskjøt. Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 14
16 Tæringskader i akterstevn Innerstevn BESKRIVELSE AV KONSTRUKSJONEN: Fartøyet har krysserhekk. Hekkonstruksjonen består av stilken som står omtrent vinkelrett på kjølen. Ut fra denne strekker akterstevnet seg i bue. Stevnet består av to deler og er lasket mot stilken med to bærere. Innvendig ligger innersstevnet som en lask over skjøten av ytterstevn. Innerstevnet er et krokvokst emne som følger ytterstevnet fra stilken og helt oppunder dekket. Det hele er forbundet mot spant med to tverrgående tømmer. Skisse av utskiftet treverk akterstevnen. Etter Bjarne Aas sine tegninger. Opprinnelige dimensjoner akterstevn: Ytterstevn: h. 23 x b. 21 cm Innerstevn: h. 20 x b. 14 cm Bærere (lasker): 11 x 13 cm Bolter: 16 og 19 mm Alle komponenter utført i eik Fra byggebeskrivelsen: 4. Stevner Disse blir av krumvokst ek med dimensjoner som vist på tegningen. Tykkelsen blir 160 cm. Akterstevnet blir ved propellhylsen 260 mm. Stevner, kjøl og fyllingstykker forbindes med rustfritt stål klinket med metalskiver. 3 Tæringsskaden i rorhylsa. Det er altså et avvik på faktisk dimensjonering og byggebeskrivelsen. Riving avdekker at innerstevnen er helt avtært rundt rorhylsa og skaden strekker seg ut i bærerkonstruksjonen og ned i ytterstevn. Utbedring Siden Biskop Hvoslef er underlagt Sjøfartsdirektoratets kontroll pga passasjersertifikat ba vi om besiktigelse for å vurdere skadene. Vi ble enig med inspektøren om løsning for utbedring. Se vedlegg nr. 2. Det var fortløpende kontakt med Sjøfartsdirektoratet vedrørende reparasjonsløsning, bildedokumentasjon av situasjon, og den videre gang i prosessen. Demontering av bærere synliggjorde et råteangrep i øvre del av stilken. Bærerne er rotemner og de strekker seg nedover langs stilken på innsiden av spunninga. Vi fant det nødvendig å felle inn ny ved i deler av stilken. Det ble skåret rent så langt det var mulig å komme til. Et råtehull i stevnet ble boret All tæringsskadd ved er fjernet. 3 Betingelser for bygging av R/S 38 med motor Side 15 Johansen/Holmstad
17 og plugget. Flaten mellom inner og ytterstilk var noe morken videre nedover men tilstanden ble vurdert til ikke å være kritisk. Området lå innenfor spunning og var ikke tilgjengelig uten omfattende riving. Endeveden og alle flater ble dynket i Boracol. Det er montert tre 20 mm gjennomgangbolter i innfelte stykker. Skaden på innerkant av ytterstevnet var ca 3 dyp. Inspektøren fra Sjøfartsdirektoratet anså resterende del som kraftig nok og krevde ikke utskiftninger her. Vi lasket inn en ny innerstevn som utfylte skadet område. En virkesfeil i ytterstevnet som trolig har vært en barkelomme, ble også utbedret. Mellom gammel og ny stevn smurte vi Boracol, deretter tjære og sinkvitt. Bearbeiding av emnet som ble fellt til stevnet. Innerstevn ble boltet med 16mm gjennomgangsbolter. Dimensjon på utskiftet del av innerstevn ble økt i bredden fra 14 til 21cm. Høyden er også økt noe mot stevn. Ca høyde 27 cm. Grunnen til økning av dimensjon var at rorhylsas bredde på 11 cm nærmest kappet innerstevn, samt at ny del er felt ca 2.5 ned i ytterstevn. Tidligere var det også foret på mellom stilk/innerstevn og bærere/innerstevn. Bærere ble smurt med boracol mot stevn, og festet med 16 mm bolter gjennom innerstevn. 3 stk i innerstevn og 2 stk i stilk. På grunn av vanskelig tilgjengelighet må boltene i innerstevn bores og slås inn gjennom skroget (hudplanken). Tidligere var boltene klinket. De ble nå montert med mutter pågrunn av dårlig plass for klinking. Bolter i stilk kunne monteres fra innsiden av båten, men ble mer skråstilt enn tidligere. Tidligere var bærerne rotemner som rakk nedover stilken, ny utførelse ble gjort av rette emner. Høyden på disse er økt slik at de er jamne med toppen av stilk. Dette for å få plassert boltene høyere på grunn av vanskelig tilgjengelighet. Det nye emnet er tilpasset stevn og stilk, og i ferd med å boltes fast. Bærerne som forbinder stevn og stilk er kommet på plass. De gamle tverrstilte knærne som låser innerstevnet mot spant ble benyttet om igjen. Se for øvrig skisser og korrespondanse med skipskontrollen, vedlegg nr. 2, 3, 4 og 5. Under reparasjonen har det vist seg at det gamle stevnet er vridd fra stilken og opp til stevntopp. SJØFARTSDIREKTORATETS KONTROLL Skipskontrollen v/sørensen foretok bunnbesiktigelse og gjennomgikk øvrig utført arbeid. Måleskjema for rorhylse ble kontrollert. Se vedlegg nr. 6. Nøye inspeksjon innvendig ved hylse ved neste akseltrekk ble anbefalt. Det ble avdekket mulig tæring ved innløp smørerør. Sørensen mente tæringsskaden rundt rorhylsen var av uvanlig karakter. Det er De gamle knærne ble nyttet om igjen. Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 16
18 tidligere utført reparasjon av tæringsskade ved skroggjennomføring bb side helt akter. Ellers så alt bra ut. DEKK Fra byggebeskrivelsen: 14. Dekk. Dolbord 170 mm. a 75 mm. i lange lengder godt og pent sammensat i skjøter. Dolbordet nedfelles 25 mm. i bjelkene. Innenfor dolbordet legges paralelt med dette en 160 mm. x 50 mm. ekegang hvori dekksplankeendene innfelles. Dekksplankene blir av utsøkt tørr malmrik furu 2 ¼ eller 56 færdig høide og 90 mm. brede. Plankene skal være skarpkantet og uten kvist og blå ved. Marvplanker tillates ikke benyttet. Plankene for dekksglassene i dobbelt bredde med blindnat. Plankeendene brystes som ovenfor nevnt i gangen i stedet for dolbordet med 1 støter. På midten av plankenatene høvles en hulkile for å holde på drevet i natene. Plankeskjøtene anbringes på bjelker eller knær og tilpasses godt uten for stor åpning. 4 Skandekkskonstruksjonen, fra originale byggetegninger. Etter Bjarne Aas sine tegninger. Profil dekksplank. Dimensjoner/mengder dekk: Dekksplank: 56 x 90 mm 431 meter dekksplank Lengste lengde: 8,36 m 48 bredder Hakaplank: 165 x 56 mm Hakkdybde hakaplank: 4 cm Skandekk: 75 mm, hvorav 20 mm er felt ned i bjelke Forbruk av kitt: 50 kg Forbruk dekkssmurning: 20 liter Store deler av det gamle dekket var intakt, men sterkt nedslipt. Det var frest ned spor for natemasse. Beskrivelse/tilstand før utbedring Dekksplank er i furu, mens skandekk/hakaplank er utført i eik. Rekkestøtter står på dekk. Dekksplank er utført med perlestaff på underside og drevstopp i nat. (skisse). Det er frest nye nat, og disse er fylt med gummimasse. Dekket er lagt med en liten bue mot senterlinje. Dette utgjør på 1. plank mot skandekk 2 cm over en lengde på 5.3 meter. De midtre plankene spisser dermed mot stevnene. Det utgjør ca 7 cm på endene mot stevn for de 8 midtre plankene. Dekksprismer er nedfelt i plank med dobbel bredde og disse er utført med blindnat og perlestaff i midten for visuelt å passe til resten av dekket. Det var et Oppmåling og registrering av omskjøter og diverse dekksutstyr. 4 Betingelser for bygging av R/S 38 med motor Side 17 Johansen/Holmstad
19 unntak der prismet var felt mellom vanlig dekksplank. Plankene så tilsynelatende ut til å være originale. Hvis vi ser bort ifra enkelte reparasjoner og endringer i dekksarrangementet, ser det meste av dekket ser ut til å være originalt. Dekket består av både flask og kantskåren plank. Det er innslag av både margplank og hurtigvokst virke. Hovedinntrykket er at dekket har holdt seg bra, men det er kraftig nedslipt og spikerhoder er kommet til syne. Enkelte steder er tykkelsen nede i 4,3 cm. Reparasjoner og endringer i dekksarrangement gjør det vanskelig og avdekke om det har vært symmetri i skjøtene fra side til side på dekket. Tidligere utskiftninger har medført noen uheldige omskjøter i dekket. Dekket er spikret med bygningsspiker i varierende lengder mellom 9,5 og 11,5 cm, de holder i hovedsak 10,7 cm. Karponene i dekket er 15 mm. Dekket blir målt opp og skjøter registrert. Plassering av utstyr, dekksprismer og lignende blir målsatt og ulike spor etter tidligere utstyr registrert. Ved riving av dekk blir løpet på planken markert på bjelkene. Utbedring/legging av dekk Utgangspunktet for dekksarbeidene var å skifte ut ca 100 m dårlige plank og utbedre lekkasjer. Dersom styrhus ble løftet av, skulle deler av dekket rives for å kunne skifte en råteskadd bjelke i forkant av styrhus. Eierne skulle i utgangspunktet selv holde dekksmaterial. Denne holdt imidlertid ikke ønsket kvalitet, og fartøyvernsenteret overtok ansvaret for å skaffe til veie ny material. Det ble bestemt å bestille virke som var ferdig dimensjonert på tykkelse, men med litt overmål på bredden for å kunne justere inn avvik. Det ble også spesifisert behov på lengde. Vi fulgte spesifikasjonene fra den originale byggebeskrivelsen fra 1932 og ba om tilnærmet kantskåret virke. Profiler valgte vi å lage selv. Det ble laget høvler for perlestaff, nat og drevstopp. Deler av leveransen viste seg å ikke holde ønsket kvalitet, særlig på de spesifiserte lengdene og krevde dermed kreativ sortering for å få lengdene til å gå opp. Vi måtte også forandre en del på planlagt skjøtfordeling. Trevirket var kunstig tørket og hadde en del tørkesprekk. På grunn av tidsaspektet valgte vi å gjennomføre med det virket vi nå hadde til rådighet, i tillegg til å produsere noe dekk selv. På et tidspunkt vurderte vi å beholde deler av det gamle dekket, men da avgjørelsen ble tatt om å tilbakeføre til original utførelse, kunne vi ikke bruke plankene med oppfreste nat. Tilpasning av dekksplank. Vi tok en avgjørelse om å legge det nye dekket med symmetriske omskjøter ut fra tilgjengelige materiallengder og standard regler for omskjøt. Dekket ble lagt fra skandekket og inn mot senter. Første plank ble formskåret mot skandekket, og endene haket ca 4 cm inn. Hakaplankene var delvis utskiftet på begge sider men dekket Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 18
20 måtte også tilpasses mot de eksisterende. Det viste seg at nesten samtlige planker måtte tilpasses individuelt, og det var nyttig å ha noen ekstra millimeter på plankene. Likevel klarte vi ikke helt å følge det gamle plankeløpet. Helheten ble imidlertid bra og vi har fått rettet opp enkelte uheldige tilpassninger fra tidligere reparasjoner og ombygninger. Endring av plankeløpet skapte imidlertid problemer med reidersbolter som nå kom ut i kanten av nat. Hovedsakelig gikk reidersboltene gjennom dekksplankene. Enkelte bolter ble kappet jamt over bjelken, enkelte måtte flyttes, og nye hull måtte bores i reider. Reidersbolter var opprinnelig klinket, men på grunn av vanskelig tilgjengelighet over tanker og i skap ble det benyttet enkelte muttere under dekk. Dekkshuset fra 1972 var felt ned i det opprinnelige dekket. Karmene er 40 mm og står rett ned på bjelker og bærere. Det var ikke drevet mellom dekk og karmer. Tetting av nat var gjort med natemasse. Når vi skulle drive dekket, som originalt, måtte hyttesidene forsterkes. Vi besluttet i samråd med Riksantikvaren å legge dollbord på sidene av dekkshuset. Dollbord på ca 10 cm bredde ble limt til hyttesidene med epoksylim. Falskt nat mot hyttesidene fylte vi med kitt, som resten av dekket. Når dekket var hakket inn i dollbord festet vi dette med bolter og spiker. Etter at fartøyet var tatt ut av hallen oppsto det lekkasjer i front av dekkshuset. Fronten hadde ikke stått imot driving. Vi løste problemet ved å skjære opp dekket og legge ned et dollbord som på sidene. Det ble også foretatt en forsterkning av hyttefronten innvendig ved å bolte en teakbjelke i eksisterende lukeendebjelke og la den gå noen cm opp på fronten for å holde imot. Dollbordet langs hyttesidene medførte at vi måtte flytte dobbelplanken for dekksprismer en bredde ut på styrbord side. Denne tok utgangspunkt i bb side etter oppmåling av dekket. Planken ble imidlertid flyttet en bjelke fram og kortet ned en bjelke aktenfra fra 7,2 til 6,8 m. Dette får omskjøtene til å gå opp. Planken strekker seg fra bjelke 21 til 7. Dollbordet tilpasses mot dekkshus. Dollbordet fungerte som hakaplank. Dekket ble høvlet, og natene rensket før driving. Drive dekk Dekket ble drevet med tjæredrev. Drevstopp i planken økte forbruket av drev. Det viser seg nødvendig å bruke 3 tråder. Kitte dekk Natene i fordekk primet med Goldspar oljelakk før sparkling med linoljekitt. Overflatebehandling Dekket ble først behandlet med rå linolje tilsatt ca 10 % antiparasitt. Denne blandingen påførte vi vått i vått med 7 Dekket ble drevet med tjæredrev. Her spinnes drevet. Side 19 Johansen/Holmstad
21 strøk. Deretter ble ytterligere 6 strøk påført hvor blandingen var tilsatt litt tjære for å få en mørkere toning. Smøringen pågikk i 5 dager før det begynte å mettes. Deretter tørket vi av dekket og lot det tørke. Totalt gikk det med ca 16 liter av denne smurningen. Når denne første blandingen var tørr, ble det påført 2 strøk med en blanding av 60 % tjære og 40 % kokt linolje. Utstyr dekk: Forstaget var innfestet i dekket. Innfestingen var en plate sveist i ene leddet på en strekkfisk. Plata var boltet gjennom dekk og i forsterkning av eik på underside. Strekkfisken stod under dekk og var festet i forstevn. Det var mye ekstra arbeid for å få gamle boltehull til å stemme med det nye eikefundamentet og vinsj. Det ligger stålplate mellom bjelker for innfesting av vinsj og her måtte hullene rettes opp. Fundamentet hadde ikke hull til styring. Klossen måtte justeres i høyden på grunn av oppretting av bjelkelaget, og den gamle sto forskyvet i forhold til senterlinje. Dette er nå rettet opp. Endringer på dekk Inndeling av dekksplank og skjøter avviker noe fra utgangspunktet. Det er tidligere foretatt en del utskiftninger særlig i senterpartiet foran dekkshus. Totalt antall bredder var 49 og det er nå 48, noe som gir symmetri. Det er lite sannsynlig at dekket originalt har hatt flere bredder på en side av senterlinjen. Det kan imidlertid ha vært midtfisk tidligere, men nå er det nat i senterlinjen. Prismer på fordekk kan være forskjøvet noen cm sideveis. Prisme på bb side av dekkshus er flyttet framover ca 40 cm etter eiers ønske da halve prismet var overbygd av innredning. Det er lagt dollbord rundt dekkshus, og prismet på stb side er derfor flyttet 1 plankebredde ut i borde. Dekket høvles. Dekket kittes. Forstagfestet går gjennom dekk og ned i stevn. Enkelte bolter for reiders er flyttet eller avsluttet på overkant bjelker. Dekket er lagt over toppene på gamle pollerter som tidligere var kappet jevnt med dekket. Det er gjort nye tilpasninger av dekket rundt aktre pollerter. Disse er ikke originale og er på et ukjent tidspunkt felt ned gjennom dekk. Det er benyttet 4 skipsspiker. Disse måtte imidlertid slipes litt av hodet for å passe ned i 15 mm karponer. De gamle slepepollerne var kappet jevnt med dekket. Disse er nå kappet under dekk, men er synlige fra maskinrommet. Det er lagt klinkede bolter gjennom skandekket. Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 20
22 Vi mener dekket nå fremstår slik det ville vært naturlig å legge det med de ombygninger er gjort, samtidig som det viser håndverksutførelsen fra Hakaplank BESKRIVELSE For å få tilgang til skift av dekksbjelker var det nødvendig å rive hakaplanker. Deler av disse var skiftet i 1995/96 da Biskopen gjennomgikk en større renovering. Bb hakaplank fra bjelke 17 og akterover var gammel, men frisk og hard. Festet med 1 spiker og 14 mm spissbolt gjennom bjelke og ned i revisee. Det var spissbolter utenifra skandekksplanken, gjennom skandekk og delvis inn i hakaplank. Endene på dekksplank er spikret inn i hakaplank. De tidligere utskiftede hakaplankene var også festet mot det gamle dekket med franske skruer. UTBEDRING Eik til hakaplank ble bestilt fra leverandør i Danmark. Det viste seg vanskelig å få tak i eik som var tørket lengre enn ett år. Virket var dermed relativt rått med fare for oppsprekk og krymping i klimaet i slipphallen. Etter råd fra leverandøren ble emnene steamet før endelig tilpassing for å tørke dem ytterligere, samt ta ut spenning i materialene. Det ble noe mer tørkesprekk etter steamingen. Etter at hakaplankene var tilpasset og montert ble de lakket for å hindre ytterligere tørking. Ferdig dekk. Ny hakaplank. Hakaplank festet vi med 12 mm. spissbolter på ca 22 cm lengde. Stuket hode uten skive. Spissboltene går gjennom bjelkene og ned i revisee. Originaldimensjonen på 14 mm er gått ut av produksjon. Etter ønske fra eierne ble det skiftet ytterligere ca 7 meter hakaplank fra forrige renovering da disse hadde krympet og etterlatt brede nat som var vanskelig å drive tett. Dessverre krympet også de nye vesentlig i løpet av byggeperioden, og natene mot dekket åpnet seg tvers igjennom. Vi fant det nødvendig å trekke ut enkelte skandekksbolter, og klinke på nytt. Det ble kappet opptil 1,5 cm av enkelte. Dekket lar seg drive ut og reduserer åpningen i natet. Det var nødvendig å lime ned list på et punkt for å få drevet til å sitte. Siden deler av det gamle skandekket var kraftig nedslipt, måtte ny hakaplank tilpasses dette i tykkelse. Dekksprismer Fra byggebeskrivelsen: 19. Dekksglass Over kahytten, W.C., seilkøye, forlugar, kabys og Hakaplank. Demontering av dekksprisme. Side 21 Johansen/Holmstad
23 motorrumm plaseres til sammen 16 stk. 10 x 4 dekksglass, 1 tykke, innfelt i dekket og med messingramme over. Arbeidet med anbringelse av dekksglassene utføres særlig omhyggelig så de blir helt tette. 5 Etter byggebeskrivelsen var det originalt 16 stk dekksprismer med dimensjon 10 x 4. I dag er det 8 stk 10 og 2 stk 12 prismer. De to store prismene ligger på hver sin side av ruff. 7 prismer ligger på fordekk og 1 prisme mellom ruff og styrhus. 10 prismene har messingrammer med buet overkant som halvrundjern. Det var skader på flere av prismene som krevde utskiftning. De gamle prismene var noe større i dimensjon enn de som er i handelen i dag. Det ble valgt å bytte ut samtlige prismer da hele dekket skulle legges nytt for ikke å få problem med senere utskiftninger. De gamle prismene hadde heller ikke fals for messingrammen. I dag leveres det ikke prismer med annet enn flat messingramme. De gamle lå oppe på dekket, men vi valgte å felle rammene ned i dekket. Alle skruehull i de nye rammene måtte forsenkes og bores opp på nytt da det var ulike dimensjoner og ujamnheter. Åpningene i dekket ble frest ut i tre omganger. Det ble laget fresemal for glassfalsen og denne ble frest ut først med noen millimeter klaring for kittfals. Deretter ble det tilpasset en ny mal for fresing av lysåpning. Lysåpningen utvider seg på underside dekk med 2 cm til alle sider. Dette ble hogd ut for hånd. Tilslutt ble dekket tilpasset messingrammen ved fresing med rulleanlegg. Åpning ble grunnet og malt med linoljemaling før glass og rammer settes ned i linoljekitt. Rammer festet med 6 x 25 messingskruer. Bolter skandekk Det er montert gjennomgående 12 mm skandekksbolter i tillegg til gjenværende originale 14 mm spissbolter hele veien, på begge sider. Vi vurderte konstruksjonen rundt dekkshuset til å være for svak. Åpningen for dekkshuset strekker seg over 6 bjelker. Vi la inn 2 stk 22 mm bolter på hver side, fra bærere under dekkshus og ut i skutesida til å ta opp kreftene fra driving. Hyttesida (40 mm) står rett ned på bærer. Bærer er felt inn i ettertid med rette tapper mot bjelker og kun festet med en skipsspiker. 5 originale helbjelker var kappet. I tillegg er det ikke drivreim i dekket. Vi la inn dollbord rundt sidene på dekkshuset for å stive av dette. Dollbord boltet vi i bærer, og det fungerer som hakaplank ved dekkshuset. Disse tiltakene skal bidra til å stå imot kreftene fra drivinga og hindre lekkasjer. Åpninger for dekksprismer freses i dekksplanker i dobbel bredde. Monterte dekksprismer. De skråskjærte kantene gir ei fin spredning av lyset. Inndriving av skandekksbolt. 5 Betingelser for bygging av R/S 38 med motor Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 22
24 Når dekkshuskonstruksjonen i sin tid ble laget, ble denne felt ned i eksisterende dekk. Det var lagt fugemasse i natene, og derfor har trolig denne løsningen stått seg såpass bra. Når dekket legges på nytt og drives blir situasjonen en annen. Kraveller, bærere, bjelker og knær Dimensjoner: Hovedbjelker, dekk: mm bredde Bjelker, dekk: mm bredde Stikkbjelker, dekk: mm bredde Høyde dekksbjelker: 120 mm langs senterlinje, 100 mm på endene Bjelkebukt dekksbjelker: 15 mm per meter. Målt på bjelke nr 18 som er delvis understøttet Fremre styrhuskravell: 130 x 95 mm o Opprinnelig: 135 x 95 mm Langsgående styrhuskraveller: 150 x 95 mm Aktre styrhuskravell: 100 x 95 mm Bærere styrhuskravell: 143 x 125 mm o Opprinnelig: 143 x 100mm Bærere dekkshuskravell: 113 x113 mm Knær: 100 mm Kraveller (dekksramme for styrhuscasing) TILSTAND KRAVELLER: Kraveller var utført i eik. Fremste kravell lå med margsiden ned. Denne var råteskadd i stb hjørne. Begge langsgående kraveller lå med margsiden opp. Disse hadde tidligere blitt forlenget med et stykke på ca 50 cm i akterkant, trolig ved forlengelsen av casingen. Begge aktre hjørner var råteskadd. Styrbord kravell hadde sprekk i fremre hjørne som var drevet og fylt med gummimasse. Råte i kravell. Hjørnene på kravellen var gjerdet sammen. Ny kravell under montering. Det var brukt noe som lignet ullpapp og tjære/sinkhvitt mellom kravell og flens på casing. Kravellene var boltet i bærer med 2 stk 12mm bolter. Klinket hode på overside, mutter under. UTBEDRING Vi skar ut nye kraveller i fasong av mal med sirkelsag, høvlet og skrapet dem i fasong. Sidekravellene bygde vi opp i full lengde. I tillegg til 2 stk 12mm bolter ble kravellene spikret i endene med 6 skipsspiker. Hjørnene ble gjæret i hop uten drevnat, men med tjære og sinkvitt i gjæringer. Samtlige kraveller under styrhus er skiftet. Kravellene ble også steamet for å drive ut fuktighet, og lakket midlertidig for å hindre oppsprekk. Profil kravell og bærer. Side 23 Johansen/Holmstad
25 Bærere(kravell) under styrhus TILSTAND/BESKRIVELSE Bærere er trolig lagt ved oppbygging av første generasjon styrhus på slutten av 30-tallet Disse går ikke helt akter til lukeendebjelke, men er felt i nåværende aktre stikkbjelker med enkel svalehale. Mellom stikkbjelken og lukendebjelken er det tilpasset en forlengelse av bæreren tilsvarende forlengelse av casing. Prinsippet for utskiftning av bærer mot eksisterende stikkbjelker er slik at den først må felles i lukeendebjelker, så felles mot tapper på endene av stikkbjelker. Dette fordrer rette tapper i stikkbjelker uten svale. Deretter fylles åpningen som oppstår i lukeendebjelker med kloss. NY UTFØRELSE Bærerene ble nå laget i hele lukeåpningens lengde. Høyden ble økt fra 10 til 12.5 cm da lukeendebjelkene gir rom for dette. Bolter for innfesting av casing var tidligere rått stemmet inn i bærer. Vi forsenker dem og bruker karpon. Tidligere var bare akterenden felt med svalehale. Vi feller nå begge ender med svale. Fellinger er smurt med Boracol. Festet med 4 og 5 skipsspiker. Bærer(kravell) dekkshus Ved riving av dekket ble det avdekket råteskader i bærer på babord side under dekkshus. Disse bærerne ble lagt i 1972, når dekkshus og ny innredning ble bygget. Bærere var lagt i med det gamle dekket på. De er spikret nedenfra og opp i stikkbjelker. Dekkshuset står rett ned på bærer og er boltet med 6 stk 10mm bolter. Boltene lot seg slå ut fra underside. Vi monterte bærer under dekkshus i henhold til tidligere utførelse, unntatt spikring av stikkbjelker som nå ble gjort fra overside. Det var nødvendig å demontere innredningsplater og deler av et skap for tilgang til bæreren. De gamle bærerene var montert ved bygging av det første styrhuset. Tilpasning av bærer. Bjelker TILSTAND Dekksbjelkelaget var utført i eik. Felt med svalehale i revisee, og spikret med skipsspiker. Perlestaffprofil langs underkant. Generelt var tilstanden på de fleste bjelkene god. Det var lite fukt, men en del oppsprukket mellom spiker for dekksplank. Ferdig felt bærer. I utgangspunktet var det en hovedbjelke i forkant av styrhus som skulle skiftes, men når hele dekket var fjernet åpenbarte det seg ytterligere behov for utbedringer. I hovedsak gjelder det 4 stikkbjelker ved styrhus, aktre hovedbjelke styrhus, aktre hovedbjelke dekkshus samt ytterligere 2 dekksbjelker. Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 24
26 Bjelkelaget er ikke dimensjonert for å bære tyngden av styrhuset. Bjelkebukten er redusert, spesielt i akterkant av styrhuset, men også i forkant av dekkshus. Det kan være aktuelt å øke dimensjonen på lukeendebjelkene, eventuelt vurdere understøttelse under styrhuset. UTBEDRINGER Vi gjorde en del limreperasjoner av sprekker mellom spiker for dekksplank, og samtlige spikerhull ble plugget. Vi utførte bjelkeskift uten å rive ytre del av skandekk (dollbord), da dette ville fått store arbeids og kostnadsmessige konsekvenser. Dollbordet var utskiftet i sin helhet for 10 år siden, og er i god stand. Ved å ikke skifte skandekk/rekke lot det seg ikke gjøre å tilpasse bjelkene med opprinnelige fellinger med svalehale. Videre måtte det i enkelte tilfeller hugges vekk deler av veger og revisee for å kunne tre inn bjelker som ble skiftet. Aktre lukeendebjelke styrhus, nr. 27 Denne bestod av 2 tidligere stikkbjelker som var lasket i hop med en ca 6 kraftig bjelke. Dette ble gjort i forbindelse med forlengelse av casing. Stikkbjelkene ble trolig opprinnelig felt i fylltømmer for tidligere mastegjennomføring. Denne har vært mellom aktre luke og styrebrønn. Vi bygde opp den nye bjelken på tilsvarende måte, og lasket stikkbjelkene i en ny bjelke som ble ført helt ut til vegeren. De nye bærerne ble ført helt akter og felt i denne. Vi vurderte det som hensiktsmessig å understøtte denne bjelken med stolper for å kunne bære tyngden av styrhuset. I tillegg ble det montert skott under bjelken. Den nye bjelken var 5 høy på endene, og 6 på midten. Se vedlegg nr. 7. Bjelke nr. 19, fremste lukeendebjelke styrhus Dette var bjelken som skulle skiftes i utgangspunktet. Skadene på bjelken skyldtes råte rundt gjennomgående bolter for innfesting storseilsskjøte. Vi har forsøkt å gjøre bjelken så kraftig som mulig på høyden på grunn av tyngden av styrhus. Det hadde vært ønskelig med understøttelse av bjelken, men det lot seg ikke gjøre av plasshensyn og diverse utstyr. Det er allikevel en viss understøtte i forkant av styrhus. Dette ved jern som er montert mellom bjelke og garnering for å holde tankene på plass. Bjelken ligger i det bredeste området i båten, og den måtte kortes litt for å kunne tres inn under dollbordet. Det er skiftet en 3 foring i innerkant av bjelken, hvor boltene i forkant casing er innfestet. Utførelse av furu som opprinnelig. Skisse over bjelkelag. Aktre lukeendebjelke ved styrhus løftes på plass. Side 25 Johansen/Holmstad
27 Bjelke 18, aktre lukeendebjelke dekkshus Bjelken i akterkant av dekksoverbygg var også råteskadd. Denne ble skjøtet ved midten, og skiftet ut mot babord. Lasken ble limt og innfestet med 3 gjennomgangsbolter. Skjøt på bjelke kan forsvares ut fra plassering og belastning. Bjelken er delvis understøttet av skott og stolpe for tank. Det lå en forsterkning på undersiden av eik som vi lot ligge. Aktre hytteside er også understøttet av skott som tar opp belastningen på bjelken. Ved å reparere, isteden for å skifte, unngikk vi å berøre innredning i bysse. Styrbord bjelkeende forble innfestet som opprinnelig. Bjelke nr. 2 Denne bjelken var tidligere forsterket med stål etter pålegg fra skipskontrollen grunnet stor oppsprekk. Plasseringen av bjelken gjorde utskiftning umulig uten å foreta omfattende riving av hakaplanker. Det ble derfor foretatt reparasjoner ved liming, og laget ny stålforsterkning isteden for utskiftning. Stålforsterkning ble gjort med vinkeljern. Vinsjen ble også boltet i dette jernet. Bjelke nr. 28 Vi besluttet å reparere bjelke 28 i stedet for å skifte denne: - Råteskadde partier lot seg spunse. Bjelken hadde innhogd tonnasjemerke fra byggeår i lukeåpning. Dette blir nå bevart. Opprinnelig plan var også å skifte kravell og stikkbjelke. Det ville heller ikke her være mulig å montere disse med originale fellinger. Disse blir i stedet limt og spunset. Vi mener dette er en forsvarlig løsning, både antikvarisk, og teknisk. Bjeke nr. 18 ble lasket. Forsterkning av bjelke nr. 2. Her berger vi bjelken med tonnasjemerket. Stikkbjelker Akterste stikkbjelke bb side i lukeåpning styrhus ble skiftet. Denne bjelken hadde opprinnelig vært hel. Den gamle styrebrønnen gikk fra denne bjelken og fram 3 bjelker. Gamle slepepollerter som var kappet i dekksnivå var boltet på framsiden av denne bjelken. Disse ble kappet under dekksnivå og derved skjult, mens restene fortsatt er synlig fra maskinrom. Det ble skiftet ytterligere 2 stikkbjelker på bb side, hvorav en tidligere var kappet og det var lagt en furubjelke på siden. Den nye bjelken ble lagt på opprinelig plassering. En stikkbjelke på stb side ble også skiftet på grunn av store sprekker. Påforinger Vi foret på lukeendebjelke i forkant av dekkshus med ca 15mm. Videre er bjelke 1-4 foret på etter avretting fra forstevn via bjelke 5 og 10, som er understøttet av skott. Bjelkene 6, 7, 8 og 9 er såpass fleksible at de drar seg opp med dekket ettersom det legges. Tonnasjemerket. Montering av stikkbjelke. Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 26
28 Knær De gamle knærne ved lukeåpning for styrhus ble benyttet. Ved forre lukeendebjelke lå det 4 eikeknær mot ytterkant av bærer på begge sider. Lengde ca 40 cm. Disse ble bevart originale. Mellom stikkbjelke 21 og 22 lå 4 furuknær som trolig er lagt i ved ombygging til styrhus. Disse var laget av rett ved. Mellom stikkbjelke 23 og 24 lå 4 eikeknær (orginalt). Leggen følger langs hele stikkbjelke 23 ut til vegere. Eikeknær er innfestet med 16 mm klinkbolter. Furuknær boltet med 12mm klinkbolter. Gamle knær ble benyttet om igjen. Se skisse av orginale lukeåpninger, vedlegg nr 8. OVERBYGG Styrhus Dimensjoner/materialer styrhus: Reisverk: 55 mm Underpanel innvendig front: 15 x 80 mm geifus Dekklister respatexplateskjøter: 6 x 22 mm eik Dørklist front: 6 x 80 mm eik Ytterkledning front: 22 x 100 mm teak glattkantpanel Taktro: 36 x 100 mm Taktekke: RE210D/800 glassfiberduk og SP epoksy Overflatebekandling taktekke: Penguard HB epoksymaling for grunning og mellomstrøk. To strøk hvit Pilot II som toppstrøk. Styrhuset før restaureringa. Styrhuset har i store trekk beholdt utførelsen fra Fremste del består av styreposisjon og bestikk. Aktenfor ligger sykelugar/oppholdsrom med nedgang til maskin. De to delene er adskilt med skott og dør. Det er en inngang på hver broving med leider fra dekk. Det er inngang til sykelugar fra akterkant styrhus. Konstruksjonen er stenderverk med teakkledning på utside. Alle dører/vinduer og utvendig listverk i teak. Det er senkevinduer i front. De siste årene i Redningsselskapets tjeneste var taktroa tekt med hvitmalt glassfiber. Det er mye originalt utstyr som lyskastere, radiopeileantenne og lanterner bevart på eksteriøret. Det er montert moderne radar, men eierne er i besittelse av den originale radarantennen. Sykelugaren. Bestikket. Innvendig er kledningen i styrehuset den opprinnelige respatexkledningen, men den er overmalt med brun farge på skott. Styremaskin og manøverhendler og kompass er bevart av originalutstyr. Det er montert klappsete på bb side av dør Side 27 Johansen/Holmstad
29 til sykelugar i ettertid. Moderne instrumentering som radar, GPS og VHF er tilpasset mot eksisterende interiør. I sykelugar er original respatex erstattet med panel og finerplater. På dørken ligger PVC- belegg oppå originale trelemmer. Utførelse av køye er trolig omarbeidet, og det er montert hengeskap på skott mot styrhus. Rundt vinduer er det laget nytt listverk i eik. Konstruksjonen på styrhus er bindingsverk med innvendig og utvendig kledning. Stolper, svill, losholter og spikerslag er felt i hop. Reisverk ser ut til å være av gran. I sykelugaren var det PVC-belegg på originale trelemmer. Det er ikke isolert i reisverket, men det ligger tjærepapp som vindsperre i sykelugar. Reisverk, gjenoppbygging: Kledning innvendig i front bestod av hvite respatexplater lagt på underpanel av 15 x 80 mm geifus. Underpanel var felt 1 cm opp i innvendig karm under vinduer. Skjøter i platekledning var dekket av 6 x 22 mm eikelister. Langs dørken lå en bredere list, ca 6 x 80 mm. Plater og lister var overmalt med brun maling. Dette er trolig senere utførelse. Dashbordet demonterte vi for gjenbruk. Underpanel i front ble tatt av helt for mulig gjenbruk. Svilla var dårlig som forventet. Midtre spikerslag hadde enkelte råteskader, men ellers forbausende bra. Også noe råte i en stolpe. Det var drenering fra midtre spikerslag i 10 mm kopper-rør gjennom svilla under hvert senkevindu. Rørene var gått tett. Tilstand på vinduer er bra bortsett fra tetningspakninger. Under vinduer monterte vi nye biter av gummislanger som støtdemper. Styrhus ble holdt av traverskran mens utskiftning av sviller pågikk. Det var noe ute av fasong, men tilpassinga gikk greit. Alle stolper var tappet i svill. Aktre bb hjørne var gjæret. For å bidra til å holde styrhuset i hop under utskiftning av sviller ble den innvendige kledningen foreløpig beholdt. Ved adskillelse av styrhus/casing ble nedre del av kledning i sykelugar skåret vekk fra svilla. Svilla ble innfestet med 12 mm bolter i flens på casing før styrhuset ble tredd utenpå. Svill i sykelugar var enkel, mens den i styrhusfront var dobbel. Svill under skott mellom styrehusdel og sykelugar var også ødelagt. Kledning mot sykelugar var felt inn i denne. Kledning mot styrhus ble skiftet, og gav mulighet for skift av svill. Styrhuset løftes tilbake på plass, og restaureringen kan fortsette. Tilpasning av ny svill i styrhusfronten. Enkelte toppsviller ble skiftet ut. Også et spikerslag under vindu stb side ble skiftet. Ved riving av taktro viste det seg at også toppsvillene i sykelugar måtte skiftes på bb og stb side. Bjelkene var for så Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 28
30 vidt i god stand, men de små svalehalefellingene i svilla ble såpass skadet ved demontering at vi bestemte at det skulle produseres nye. Akterskott i styrhusdelen er ca 50 cm høyt og står på troa av sykelugar. Taktroa skulle skiftes og det var dermed nødvendig og demontere skottet. Ytterkledningen er felt i en svill. Svilla er felt ca 7-8 mm ned i troa på sykelugar og boltet med 10 mm messingbolter i underliggende bjelke. I ny utførelse er det benyttet 10mm galvaniserte bolter. Svilla var lagt ned i linoljekitt. Ytterkledning Kledningen på hele styrhuset var utført i teak og består av glattkantpanel. Kledningen var opprinnelig innfestet med 2.5 trådspiker. Vi brukte 5 x 50 mm forsenket messingskrue med tverrspor. De gamle proppene var ½, men det gikk å benytte 12 mm karponer når disse ble limt med fortykket epoxy tilsatt teakstøv. Et lite skott oppe på bestikktak, i akterkant av styrhus, ble demontert. Teakkledningen ble bevart, og montert tilbake. Demonteringa var nødvendig fordi troa på sykelugar skulle skiftes, - denne går under skott og utgjør hylle inne i styrhus. Bjelkene måtte demonteres for å få skiftet toppsvilla i sykelugaren. Svilla på det lille akterskottet i styrhuset (bestikket). Vi foretok enkelte reparasjoner av utvendig teakkledning. Enkelte bord er utskiftet, ellers er det utført spunser. Teaklister oppunder troa var tidligere reparert med innfellinger og ble skiftet i sin helhet på sykelugar. Originale lister på front er bevart. Teakkledningen var innfestet med vanlig trådspiker. Alle rester av gammel spiker slo vi ut. Ved montering ble spiker erstattet med messingskruer. Taktekke BESKRIVELSE I sine siste år i tjeneste hadde redningsskøytene i Aas- klassen taktekke av glassfiber. Dette bekrefter eierne av R/S Idun og R/S Storebrand. Dette lå også på Biskopen. Glassfiberen lå utover kant på tro til underside. Glassfiberdekket var klemt mot tro ved skott akterkant styrhus med trekantlist 30 x 55 mm. Lengste side mot skott. I svill sitter det 20 mm koppertacks ca 50 mm opp fra troa. Avstand mellom stiftene var 4-5 cm. Det ble også funnet enkelte langs kantene av taktroa. Tacks nyttes ofte sammen med duk, men det er ikke spor av maling på troa, som ville vært naturlig ved tradisjonell legging av bomullsduk. Finerplater ble lagt på troa for at den skulle kunne bevege seg ved varierende fuktighet. Glassfiberduk og epoksy rulles på. Peel-ply duk til venstre. Side 29 Johansen/Holmstad
31 Vi forsøkte å finne ut hva som kunne vært benyttet originalt. Foto fra boka Fra seil til vannjet 6 viser tilsynelatende seilduksdekke på styrhustak på redningsskøytene. Men det er et førstegenerasjonsstyrhus fra krigsårene. 2. generasjon styrhus kom fra Opplysninger fra Dagfinn Bakka ved Redningsselskapets museum, underbygger teori om bruk av duk. De har styrhuset fra RS 32 Kragerø (Archer skøyte) ved museet, men dette er sannsynligvis også et 1. generasjons styrhus. 7 Bilder tatt ved museet viser imidlertid at dette trolig er glassfiberduk. Opplysning gitt fra verftet i Blokken, Vesterålen, indikerer ulike typer platetak og papp generelt på alle typer fartøy fra perioden. Verftet ble brukt som informant da de hadde en del oppdrag for redningsselskapet. LEGGING AV TAKTEKKE I samråd med Riksantikvaren ble det bestemt å tekke takene med epoksy og duk. For å unngå spenninger mellom duk og troa, la vi først 6 mm furu kryssfiner på styrhustak. Platene ble skrudd med 25 mm syrefaste skruer, og limt med epoksy langs ytterkanter og skjøter. Skruer og ujamnheter ble sparklet. Hulkil ble sparklet mot styrhusskott. Teorien er at troa skal kunne bevege seg med luftfuktigheten under fineren. Kantene langs taket ble avrundet med fres. Fineren mettet vi med epoksy før vi la duken og påførte ytterligere strøk. Vi benyttet avrivningsduk (Peel ply) for å fjerne voks som utskilles under herding. På styrhustak ble epoksyduken brettet like under kanten av troa. På sykelugar ble den ført helt inn mot sider og vil bli dekket av teaklistene. Mot styrhusskott er duken brettet ca 2 opp på skott. Furulist ble limt på overgangen. Epoksyduken ble renskjært, skrapet og pusset etter herding. Taktro Taktroa var av glattpanel furu. Vi skiftet troa på hele styrhuset. Den gamle var sterkt angrepet av råte, særlig over sykelugar. Det har tidligere vært gjennomføringer i tak som er plugget. Gammel taktro på styrhuset. Ny taktro over sykelugar. Avslutningslist mot styrhusskott. Troa på sykelugar legges inn i styrhus og utgjør hylle i akterkant over døråpning mellom styrhus/ sykelugar. Et lite skott høyde ca 0,5m utgjør akterkant styrhus. Bjelker i styrhus var i tilfredsstillende stand Bjelkene i bestikket (sykelugar) ble skiftet sammen med toppsvilla stb og bb side. Ferdig taktekke. 6 Fra seil til vannjet. Bjørn Foss Foss Side 45b Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 30
32 INNREDNING Dimensjoner/materialer innredning: Listverk salong: 21 mm hulkillister furu Respatexkledning: B015BRI (brannhemmende) Nagler: 30 mm (d) med eikedøytel 100 mm og furukile på innsiden Dørk Vi laget ny dørk til sykelugaren. Den er todelt og ligger løst som lemmer på platedørken i casingen. Dørken var opprinnelig malt. Lemmene er laget av pløyde bord. Fra lugaren mot salong. Innvendig kledning/lister salong BESKRIVELSE Nåværende innredning er fra da fartøyet ble ombygget til lystbåt i Innredning består i hovedsak av teakfiner og elementer/lister av heltre teak. Bla er bjelker og underside dekk kledd med finer. RA hadde ønske om å åpne opp mot dekket for å vise malte bjelker og dekksplank slik det var i den originale innredningen. Det eneste rommet det lot seg gjøre i praksis, var lugaren framfor salong. Her var de originale bjelkene stort sett ubeskadiget av tidligere ombygginger. Fra lugaren mot forpeak. GJENOPPBYGNING Bjelkene ble pusset og sparklet og overflatebehandlet, lik underside dekk, med linoljemaling. Det er lagt 21 mm furu hulkillister langs bjelkene og mot eksisterende innredning. Innvendig kledning/lister, styrhus/sykelugar BESKRIVELSE Det har originalt vært respatexlaminat lagt rett på underpanel, både i styrhus og bestikk. Platene var bevart i styrhus, men var delvis overmalt. I bestikk var det rester i nedgangen til maskin. Vi har tatt utgangspunkt i utførelsen i styrhuset for rekonstruksjon av sykelugar. Det lå også respatex i himling. Plateskjøter var dekt av 6 x 22 mm eikelister, opprinnelig lakket. GJENOPPBYGNING Det oppstod en teori om at det var uheldig med respatexplatene lagt direkte oppunder taktroa. Eventuell fukt i troa får ikke anledning å tørke ut, og den gamle troa var da også svært råteskadd. For å forebygge slike skader ble ny utførelse gjort med luftspalte mellom plater og tro. Fra salongen mot lugar. Vi foret imellom respatexplatene og taktroa for å få lufting. Side 31 Johansen/Holmstad
33 Respatexplatene ble foret ned med 6 mm lister. Dekklister langs bjelker og skott ble montert med luftespalte. Det lille akterskottet i styrhusdelen er kledd med 6 mm finerlag og geifus på innside. Respatex som kledning. Vi har foret i mellom ytter- og innerkledning ved gjennomgående innfestinger for radar, antenner etc. Skott mot sykelugar bestod av geifus 12 x 65 mm som underpanel bak respatexkledningen. Den gamle lå med vrangside inn mot styrhus. Panelet vi benyttet har frest spor mot vridning på bakside. Foring ved gjennomføring i skott. I fronten brukte vi den originale 15 x 80 mm geifus kledningen om igjen, så langt det lot seg gjøre. Vi hadde noen få bord av samme dimensjon på lager til utskiftninger og spunsinger. Panelet stod i spor på underkant vinduskarm, uspikret, - ellers spikret i spikerslag. Reisverket smurte vi med Boracol. Vi la inn vindtetting mellom reisverk og innerkledning. Her benyttet vi Isola diffusjonsåpen vindsperre for bygg. Det var tidligere ingen vindtetting i fronten. I sykelugaren ble den originale underkledningen mot styrhus bevart. Dette var glattpaneler med dimensjon 15 x 14,5 mm. Slike glattpaneler må spesialproduseres i dag, og siden noe originalt var bevart, tok vi ikke kostnaden med å få laget så små mengder. Det ble benyttet rustikkpanel av samme dimensjon og lagt med baksida ut, så det visuelt ble som originalt. En fordel med dette er at man får luftespalter mot reisverk som kan slippe ut eventuell fukt. Det ble lagt vindsperre mellom reisverk og panel som i styrhusfront. Det var opprinnelig nyttet svartpapp. ISOLERING Vi ble forespurt av eierne om vi kunne isolere styrhuset. Vi foretok henvendelser til andre verft, skipskontrollen og produsenter for å finne mulige løsninger. Det er i hovedsak steinullmatter som nyttes til maritimt bruk. Vi har tidligere sett uheldige konsekvenser ved bruk av isolasjon, - denne har bundet opp fukt, hvorpå skader på stål og treverk har oppstått. Vi kontaktet derfor Rockwool ang isolering av trestyrhus. De hadde ikke noen spesielt egnet isolasjon utover vanlige steinullmatter. Disse mattene skal ikke ta til seg fukt. De anbefalte bruk av lydmatter (mer kompakt) og diffusjonssperre. Eventuelle problemer med kondensering ville bli mindre. Spørsmålet er likevel fortsatt om det er bedre med åpne rom som kan tørke ut ved eventuell vanninntregning. Vi ønsket ikke å bruke diffusjonssperre av plast. I tilfelle isolering mente vi det ville være bedre med svartpapp. Vi tok opp problemstillingen med RA. Tiltak som kan beskytte fartøyet Det ble lagt vindsperre i fronten av styrhuset. Det gamle underpanelet ble reparert og benyttet om igjen. Respatexkledning. Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 32
34 uten synlige inngrep kan forsvares. I motsatt fall utelukkes inngrep. De ønsket tiltak for lufting. Dersom vi benyttet rustikkpanel med front inn mot stenderverk ville vi få luftespalter på baksiden, samtidig som framsiden ville fremstå som glattpanel som opprinnelig. Det må i tilegg finnes en løsning med utlufting bak listverk oppunder tak. Usikkerheten knyttet til isolering gjorde at eierne gikk bort fra dette. Vi har tidligere isolert stålkonstruksjoner med selvklebende Glavaflex matter. Dette ble også gjort på et parti av stålcasingen for å hindre kondensering der denne var dekt av kledningen. Noe av det gamle underpanelet i sykelugaren ble bevart. På skottene blir respatexen lagt rett på kledningen og hektet med stift. Alle skjøter dekkes av lakkerte eikelister. I sykelugar var det usikkerhet rundt utførelse på ende av bjelker og langskipsskott da det var foretatt tidligere ombyggning. Eikelister ble nyttet rundt bjelkeendene, og det ble laget hulkillister i eik mellom bjelkene mot skott. Fartøyvernsenteret hadde noe respatex liggende fra tidligere som ble nyttet på skottene i bestikk. Denne er matt hvit. En representant for produsent kom på befaring for å finne tilsvarende produkt som var benyttet tidligere. Det nærmeste han kunne komme var brannhemmende respatex av typen B015BRI. Fra sykelugaren. Dører Det ble nødvendig med ny tilpassing av styrhusdørene etter at styrhuset var remontert på casingen. Innredning/utstyr styrhus Det er tidligere montert klappsete på bb side av skott mot sykelugar innvendig ved styreposisjon, på 90-tallet. Setet stammer fra kondemnert panservogn i det norske forsvaret. Setet har ramme av eik og er trukket med kunstskinn. Setet er hensiktsmessig og passer godt til øvrig interiør og blir beholdt. Tilsvarende sete er anskaffet og plassert på stb side. Her ble også reisverket forsterket for innfestning. Det gamle dashbordet er benyttet. For å unngå skader på respatexplatene ble det lagt 2 eikebord fra dashbord og ned til dørk til føring av kabler fra instrumenter. Sjøsetting Vi lot klappsetet som ble montert på 90-tallet stå. Fra sjøsettinga. TIRS 10/9 Fartøyet tatt ut av hallen på floa. En del lekkasje i skroget. Det var beregnet å la fartøyet stå på vogna 1-2 døgn for trutning. Dette viste seg imidlertid å ikke fungere i praksis. Kun Side 33 Johansen/Holmstad
35 nederste del av undervannsskroget kom i kontakt med sjø pga at vi ikke kunne sette slippvogna langt nok ut. ETTERARBEID Etter noen regnfulle netter meldte eierne om lekkasje i dekket foran ruffen. Ruffronten hadde vært for svak til å motstå drivingen. Dette skyldes nok konstruksjonen fra ombyggingen på syttitallet. Fartøyet vinsjes inn i hallen for utbedring. Utbedringen startet med å rive opp drevet i forkant av ruff. Vi planla forsterkning av innerkant ruff ved å bolte fast en bjelke som skulle låse ruffkarmen ved driving. Eierne ønsker teakbjelke, og kjørte selv til Tromsø for å skaffe sådan. Det ble frest ut og lagt dollbord i forkant av dekkshuset. Etter å ha demontert kledningsplater rundt bjelke/ruffside, oppdaget vi at lukeendebjelken var oppsprukket og hadde en stor innfelling av furu. Denne var trolig fylt inn hvor mastefisken tidligere hadde vært felt. Boltene til ruffkarmen gikk delvis i skjøten og i store sprekker, og så ut til å ha lite hold. Det ble besluttet å legge en eikebjelke i forkant som forsterkning. Eikebjelken ble tilpasset oppunder dekk i forkant og boltet i lukeendebjelken med 12mm galvaniserte bolter. Dette gav oss også mulighet til å felle ned dollbord i forkant av ruffen for ytterligere forsterkning ved driving. Dekket ble skjært opp i forkant av ruff, og dollbordet tilpasset mot tidligere monterte randplanker på ruffsidene. Hjørnene ble avrundet mot disse. Vi limte dollbordet med epoksy, og skrudde dette mot front av ruff, samt boltet det i bjelke med 12 mm galvanisert bolt. Eikebjelken var 3,3 meter i dimensjonen 4 x 5. Dimensjonen på det nye dollbordet var 56 mm x 100 mm. Teakbjelken (2 x 5 3 / 4 ) ble innfestet med 5 stk 12mm galvaniserte bolter gjennom lukeendebjelken og den nye eikebjelken. Teakbjelken ble lagt ca en tomme opp på rufffronten, og skal også bidra til å motstå drivinga. Endene på dekket ble spikret på nytt med 4.5 danske skipsspiker. Nytt dollbord ble drevet og kittet. Det nye dollbordet. Her ser vi forsterkningen for dekkshusfronten på bjelke nr. 11. Eikebjelken til venstre fungerte som nytt spikerslag for dekksplanker. Det ble også drevet opp enkelte lekkasjepunkter på skrog. Boring av løygangsbolter ble utsatt. De gamle boltene hadde tæringsskader. Eierne ville selv bore etter instruksjon avhengig av hvilken dimensjon som kunne skaffes. (Ferdigbolt el. Smidde) Endelig sjøsetting MAN 23/9 Biskop Hvoslef sjøsettes. Teakbjelke i på innsiden av dekkshusfronten. Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 34
36 Kl var fartøyet flott og gikk for egen maskin til kai. Jevnt innsig av sjø. 2 elektriske pumper holder unna i tillegg til motorlensepumpe. Mannskapet tar ansvar for tilsyn/lensing. De går lensevakt på natt. Det går ytterligere noen dager uten tegn på reduksjon av lekkasjen. Dykker blir engasjert for å tette. Det blir gjort forsøk med å føre fargestoff på spruteflaske langs skuteside for å avdekke innsig. Finner ikke punktet fra utside. Dykker tar ned sekk med sagspon for mauring. Det stopper de største lekkasjene. MAN 1/10 Biskop Hvoslef forlater Gratangen FRE 16/11 Fartøyvernsenteret hadde en mann i Tromsø for å drive etter på enkelte lekkasjepunkter i dekket. Det gjaldt akterkant av dekkshus samt stb hjørne av styrhuskravell. ARBEID EIERE Eierne stod selv for nedrigging og nødvendig demontering av utstyr på dekk og i tilknytning til styrhus. Det gjaldt spesielt innredninger og komponenter eierne selv har montert. Dette arbeidet er tidkrevende og det er ofte en fordel at de som kjenner fartøyet og utstyret tar seg av dette. Når demontering avdekker originale detaljer skal fartøyvernsenteret dokumentere. Demontert utstyr ivaretas av eierne. Det ble i løpet av prosjektet utført et betydelig vedlikeholdsarbeid av eierne. Her følger rapport over utført dugnadsarbeid fra Rolf Ingebrigtsen, Stiftelsen Biskop Hvoslef: Ishud Når det gjelder ishuden som ble lagt på skøyta besto denne av 1 mm tykke kopperplater stykket opp i 50 cm bredde og 70 cm lengde som ble "satt" stående med 30 cm over vannlinja og 40 cm under. Denne størrelsen var det maksimale vi kunne bruke for å få platene å føye seg etter skrogformen, og de ble lagt fra baugen og akterover med overskjøt akterover helt til vi kom mot røstjernene for vantene til formasta. Der var skroget så rett at vi la 2 m lange plater delt i to 35 cm stykker på langs hvor vi også gjorde avslutningen på ishuden og med overlapp på disse 2 platene nedenfra og opp. Vi spikret med 28mm rillet kobberstift (kobber takstift) med ca 1 tomme mellomrom, og pga. eikehudens hardhet måtte hvert hull bores før stifting. Som underlag mot kobberplatene ble det brukt steinkoltjære (Blackwarnish) ispedd krittmasse til passe blanding og platene ble malt utvendig med en grunning og toppstrøk spesielt egnet for kobber. Biskopen forlater Gratangen. Deltakere NNFA Nils Marius Johansen (PL) Paul Håvard Zylla (Tre) Endre Lund (Tre) Christiaan Van Gaal (Tre) Bjørn Lillevoll (Tre) Ivar Sørlie (Tre) John Åge Sørlie (Mek) Ronny Grindstein (DL) Kazimierz Czyz (Mek) Harry Mikalsen (Mek) Harry Solvang (Mek) PL = Prosjektleder DL = Daglig leder Kostnader Totale kostnader: Kr ,- Timeverk NNFA: 3700 timer Materiell, slipp og drift: Kr ,- Den nye ishuden ble lagt av dugnadsgjengen. Side 35 Johansen/Holmstad
37 Øyebolter for løygang storseilskjøter Øyeboltene for løygang storseilskjøter ble fornyet, dvs.at øyene ble beholdt mens leggene ble fornyet. Boltene som er 1" med legg på 8" ble svakt skråboret gjennom dekksplankene og dekksbjelke (bilde 167). Deretter ble dekkplatene mot dekksplanken tilpasset og sveist, og under dekkbjelken i maskinrom ble det lagt skiver før boltene ble trukket til. Utover den gamle øyebolten for stag formast er det ikke montert noen nye bolter i dekket. 167 Roterende vindu Når det gjelder roterende vindu i rorhus var det gamle mye nedslitt både lagre for 24V motor, lagre for reimskiver og foring for lagertapp til vinduet. Vinduet ble skiftet med et mere moderne hvor 24V motor er direktekoblet til vindu.(bilde 168). Signalhorn Da det ble påvist antydning til rust innvendig i luftflaske, var vi ikke komfortabel med til enhver tid å holde lufttrykk på flasken for forsvarlig drift av signalfløyte. Det ble derfor i 2005 installert et elektrisk horn, og ved reparasjonsarbeidet i Gratangen ble den gamle luftfløyta demontert. Det viste seg da at hele hornet som var av blekk var totalt opprustet, og mekanismen for justering av membran satt helt fast. Med tanke på å fornye den gamle luftflasken og bestille nytt signalhorn ble dette systemet ikke beholdt og luftflasken fjernet fra maskinrom. Den originale flasken er lagret på Fartøyvernsenteret. Da en av avskjedsgavene fra fartøyvernsenteret i Gratangen var et toppoverhalt signalhorn i kobber og messing blir dette montert inn på samme plass som det gamle, og tilkoblet luft fra kompressor i maskinrom. Siden vi kom i drift tidlig vinteren 2008 med 7 dagers turer hvor det var med 8 til 10 alpinister hver tur, har vi fått tid til å prøve skøyta og alle systemer under forskjellige forhold Fra å være noe lekk har skøyta trutnet tilnærmet helt, den nye kjelen virker 100%. Batterikapasitet som ble doblet for forbruk gjør at vi kan ligge over 12 timer med egen forsyning. Og ikke minst dekket er vi svært fornøyd med. Brannhemmende plater, maskinrom Som bildene 115, 116,117 viser ble maskinrommet kledd med brannhemmende, vannfaste plater type B 30, som motstår antennelse fra sterk varme i 30 min. 117 Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 36
38 Sentralfyr Ny helautomatisk sentralfyr 220V for sentralvarme og varmtvann ble innstallert da den gamle var mye nedslitt med vanskelig regulering. Som bilde 118 viser tar den nye sentralfyr type Robus med 12,9-23 Kw effekt liten plass,og med den nye plasseringen til bb side frigjorde det rom til å få plassert ei dør til akterpeaken. Endringer maskinrom/akterpeak Døra ble ombygd fra ei dobbeldør som var mellom maskinrom og salong og som ikke ble remontert da hoveddøra til salong,(bilde117) ble dobbeltisolert og hengslet til å slå inn i maskinrom for å frigjøre plass ved bysseområdet i salongen. 118 Bilde 119 viser den nye døra til akterpeaken som erstattet en gammel smal skyvedør av tynne bord som ble forarbeidet av oss på slutten av Deling for akterskott mellom maskinrom og akterpeak forble uforandret og ble kledd opp med nye 5"x 28 mm pløyde bord. 119 Nye bord av samme type ble brukt til oppbygging av dusjrom og til legging av dørk i akterpeak og akterkant av maskinrom. Det demonterte baderomspanelet ble benyttet til innredningen av dusjrommet som ble uforandret i størrelse (bilde 125). I akterpeak ble dørken maksimalt utnyttet med luker som gjør det mulig å stue ned både proviant og utstyr mellom spant og frigjør derved tiltrengt plass. 125 Ei ny køye ble forarbeid på bb side i akterpeak og med den på sb side kan akterpeaken til nød "huse" 3 personer hvis en ligger tverrskips på dørken (bilde120). Maling som ble brukt under dekk, dekksbjelker og ellers i akterpeak var Pilot grunning og toppstrøk. Eksosrør fra hovedmotor går gjennom bestikklugar rett over dørk og innkledd i en stålkasse. 120 Sjøl med god isolering av røret utvikles det mye varme i stålkassen når motoren er i drift. Denne gratisvarmen har vi ført via flexslange og vifte gjennom dørk i styrehus,(bilde121) og gir en god effekt. Overflatebehandling lugar Da den nye dekksplanken ble lagt ble den profilert med spor i underkant som den orginale fra 1933, og planken ble i mellomlugar lagt åpen,- dvs. uten å kle 121 Side 37 Johansen/Holmstad
39 inn plankene og dekksbjelkene med mørk teakfiner som det var blitt gjort av tidligere eier omkring Dekksplankene og bjelkene ble pusset, grunnet og malt med linoljemaling som ga en veldig fint resultat (bilde122 og 123). Da dekksbjelkene i forlugar var meget stygge og ikke mulig for å få tilsvarende som de i mellomlugar ble disse innkledd med de gamle teakfinerplatene etter at det var lagt plater av vannbestandig rødfiner 6mm med lufting mot dekksplankene. 122 Platene mot dekket ble først grunnet flere strøk Pilot I grunning og overmalt med 2 strøk hvit Pilot II toppstrøk, slik at det ble et lyst "tak".(bilde124) Når det gjelder de nye lysprismene i begge disse lugarene var det tendens til at de ville dogge på ekstra kalde dager, og dette var også tilfelle med de gamle som ble skiftet. 123 For å avhjelpe dette ble det nå under hver prisme skrudd opp et lite stykke plexiglass som fungerer som et dobbeltvindu med veldig godt resultat. Luke over akterpeak Luke over akterpeak ble i sin helhet laget ny med ca 1" x 1½ eikestaver, metallbeslag i hjørner og overheng. Innvendig ble det lagt ei heldekkende vannfast finerplate mot event. kondens på kalde dager. Luka (bilde 126) fungerer fint i forhold til den gamle (uorginal) hvor det var problemer med tetthet. For denne lukekarm og for karm til luke i bauglugar ble disse boltet opp på nytt med bolter gjennom bjelkelag under dekk. Skyveluke til bysselugar(salong) er uforandret med unntak av at bredden er justert ettersom det nye dekket har satt seg. Jotamatic smartpack 2 komponent jotunmaling ble brukt på alt stål i keising, hvit innvendig og grå utvendig. Denne malingen er veldig slitesterk, samtidig som den danner en hard overflate. Overflatebehandling dekk Som bildene 127, 128 og 130 viser har vi fått dekket rimelig bra nå, og det er nå smurt med Tjæralin Klar nr. 107 som etter 3 strøk har gitt en fin slitesterk overflate. I stedet for den store kassen for liv-vester, som tidligere var plassert foran stormastra og ødela hele fordekket, har vi nå fått flere flyttbare kasser, 2 store og 2 små Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 38
40 for å gi plass til vestene. Disse er laget av vannfast finer med overfallsluker av samme materiale som nevnte luke over akterpeak, produsert av vår eminente snekker Birger Angell. OPPSUMERING/AVSLUTNING Prosjektet Biskop Hvoslef er det første hvor vi har arbeidet så tett sammen med eierne under hele istandsettingen. Eierne var til stede, og utførte arbeid nesten hver uke i 3 dagers økter. Det var knyttet spenning til hvordan dette ville fungere i praksis, men det gikk over all forventning. Til tider var vi 10 mann i arbeid på båten. Eierne bidro med sin kunnskap om fartøyet spesielt, og vedlikehold/drift generelt. Forhåpentligvis overførte vi vernefilosofi og håndverkskunnskap tilbake. Eierne påtok seg demontering/montering av det meste av utstyr samt rigg. Det er ikke tvil om at dette arbeidet er meget tidkrevende, og nok var kraftig undervurdert i kalkulasjonene. Eiernes innsats bidro dermed sterkt til at de økonomiske rammene holdt for prosjektet. Det ble opprettet en prosjektgruppe som hadde jevnlige møter og tett oppfølging av økonomi og fremdrift. Når det gjelder det faglige utbyttet, var det interessant å arbeide med en annen type fartøy enn vi normalt gjør. Både utførelse, materialer og tekniske løsninger gav oss kjærkommen variasjon i arbeidet. Nok en gang har vi erfart at usikkerhet omkring omfang av arbeidet og tidspunkt for prosjektstart gjør at man kommer på etterskudd med innsamling av dokumentasjon og spesielt innkjøp av materialer. På grunn av tidsaspektet så vi oss nødt til å bruke enkelte materialer vi ikke var 100 % fornøyd med. Det ville vært unngått dersom man kunne ligge på forskudd med innkjøp. Det viste seg bl.a. vanskelig å framskaffe eik som var tørket tilstrekkelig Dugnadstimer I løpet av Biskop Hvoslefs opphold ved Nordnorsk Fartøyvernsenter bidro eierne med 4166 loggførte timer dugnad. Dugnaden fortsatte i Tromsø i forbindelse med installering av nytt elektrisk anlegg i hele båten. Dugnadsgjengen Birger Angell Magne Sørensen Rolf Ingebrigtsen Hans Frost Jenny Ingebrigtsen Simen Angell Prosjektet ga mersmak i forhold til tanken om større involvering av eiere og frivillige og dette vil bli videreført av Fartøyvernsenteret i kommende oppdrag. Nordnorsk Fartøyvernsenter takker for oppdraget, og det gode samarbeidet med Stiftelsen Biskop Hvoslef. Den harde kjernen, - Fra venstre: Hans, Magne, Rolf og Birger. Side 39 Johansen/Holmstad
41 LEVERANDØRER Materialbanken har levert furudekket Dansk skibstræ har levert eik Skips og båtutstyr AS har levert dekksprismer Jørgensen Trevarefabrikk AS, Tromsø har levert teak og eikelister Neumann bygg har levert skipsspiker og festemidler Claessons trätjära har levert tjære, linolje, kitt og linoljemaling Farvemiljø Nord, avd. Harstad har levert malingsprodukter Byggma leverte respatex til innredning E.A. Smith leverte kobberplater til ishud Wurth har levert kopperstifter til ishud Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 40
42 KILDER/INFORMANTER - Tegninger: Norsk Sjøfartsmuseum/Bjarne Aas. - Redningsselskapets museum v/ Dag Bakka. - Stiftelsen Biskop Hvoslef. - Bjørn Foss; Hundre år med redningsskøyta. - Bjørn Foss; Fra seil til vannjet. - Eddy Lesund, R/S Idun. - Nils Christian Bang, R/S Storebrand. - Risør trebåtbyggeri. - Blokken verft. - Djupevåg trebåtbyggeri. - Betingelser for bygging av R/S 38 med motor, Redningsselskapet. - Redningsselskapets arkiv. - Norsk folkemuseum, Fotosamlingen/Anders Beer Wilse. Side 41 Johansen/Holmstad
43 VEDLEGG Skissene som følger er krympet, og målestokken stemmer derfor ikke. Vedlegg 1: Profil casing Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 42
44 Vedlegg 2: Korrespondanse Sjøfartsdirektoratet Side 43 Johansen/Holmstad
45 Vedlegg 3: Skisse reparasjon akterstevn 1 Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 44
46 Vedlegg 4: Skisse reparasjon akterstevn 2 Side 45 Johansen/Holmstad
47 Vedlegg 5: Utskiftning av bærere i hekk Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 46
48 Vedlegg 6: Måleskjema roraksling Side 47 Johansen/Holmstad
49 Vedlegg 7: Skisse utbedring dekksbjelker Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 48
50 Vedlegg 8: Bjelkearrangement Biskop Hvoslef, Bjarne Aas Side 49 Johansen/Holmstad
51 Biskop Hvoslef Vedlegg 9: Innredningsarrangement Biskop Hvoslef, Bjarne Aas 1932 Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 50
52 NOTATER: Side 51 Johansen/Holmstad
53 Nordnorsk Fartøyvernsenter Side 52
54
55 Nordnorsk Fartøyvernsenter Hellarbogen, 9470 Gratangen Tlf: Fax:
FOLKVANG 05.12.2012 SLIPPRAPPORT OG TILSTANDSKONTROLL 2012
05.12.2012 SLIPPRAPPORT OG TILSTANDSKONTROLL 2012 FOLKVANG SLIPPRAPPORT OG TILSTANDSKONTROLL 2012 SLIPPSETT 2012 Folkvang var slippsatt ved Nordnorsk Fartøyvernsenter i periodene 20-22. mars og 17. april
GRYTØY 07.04.2011 Befaring 31. mars 2011
GRYTØY 07.04.2011 Befaring 31. mars 2011 Grytøy BEFARING 31. MARS 2011 GENERELT: Befaring ble utført 31. mars 2011, på grunnlag av henvendelse fra Harstad Kystlag ved Trond Nordmark. Kystlaget ønsket bistand
Dokumentasjon Fagprøve i Trebåtbygging. Michael Grøstad-Torjusen. Bytting av bordganger
Dokumentasjon Fagprøve i Trebåtbygging Michael Grøstad-Torjusen Bytting av bordganger Jeg startet med å feste to klosser på det sprukne bordet som skulle byttes. Disse klossene har som hensikt å hindre
Bilfergen Månedsrapport - november 2007
Bilfergen Månedsrapport - november 2007 Hardanger Fartøyvernsenter v/ Axel Bjelke Bildet over viser status på dekk pr. 3/11-2007. Før dekksleggingen kan begynne for alvor må de siste bjelkene på plass.
M/S Arnafjord Månedsrapport september-november 2010
M/S Arnafjord Månedsrapport september-november 2010 Hardanger Fartøyvernsenter Bjørn Lingener & Åsmund Kristiansen 1 Nå ligger Arnafjord på sjøen igjen etter omtrent ett år på land. Arnafjord skal nå ligge
M/B Fyk. Styrehus. HFS rapport nr. 8-2009 Hardanger Fartøyvernsenter. Karsten Mæhl
M/B Fyk Styrehus Karsten Mæhl HFS rapport nr. 8-2009 Hardanger Fartøyvernsenter 1 M/B Fyk Styrehus Karsten Mæhl 2009 HFS rapport nr. 8-2009 Hardanger Fartøyvernsenter ISSN 1503-9927 2 Innhold Innhold...
EINAR II 07.12.2010 Befaring november 2010
EINAR II 07.12.2010 Befaring november 2010 Einar II BEFARING NOVEMBER 2010 FORANLEDNING Nordnorsk Fartøyvernsenter fikk henvendelse fra Varanger Museum IKS, avd. Vardø 7. oktober 2010. Museet ønsket å
M/S Stangfjord Månedsrapport - november 2011
M/S Stangfjord Månedsrapport - november 2011 Hardanger Fartøyvernsenter Karsten Mæhl 1 I høst er det blitt jobbet jevnt og trutt med 2 3 mann på Stangfjord. Vi har fått opp futndamentet til ruffsidene
MS Jøsenfjord REDALSHOLMEN DOKK OG FARTØYVERNSENTER. Rapport fra befaring den Jon Helge Aas
G:\bdf-bre\Arkiv\Avd.Teknisk\22700 Jøsenfjord\03- Dokumentasjon\Rapporter\Befaringsrapporter. Tilstandskontroll\131105 Befaringsrapport MS Jøsenfjord.docx REDALSHOLMEN DOKK OG FARTØYVERNSENTER MS Jøsenfjord
MS Tandur. Rapport etter besiktigelse
MS Tandur Rapport etter besiktigelse Bredalsholmen 2004 MS Tandur Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (BDF) ble kontaktet av Sigurd Torsøe, eier av lastebåten MS Tandur fra 1877. Eier ønsker å bli av
Dekklegging D/S Børøysund
Dekklegging D/S Børøysund Rapport av Karsten Mæhl og Axel Bjelke HFS rapport nr.7-2006 Hardanger Fartøyvernsenter D/S Børøysund Rapport av Karsten Mæhl og Axel Bjelke Hardanger Fartøyvernsenter 2006 ISSN
Befaring av lekkasje i overbygg på MF Storegut
Befaring av lekkasje i overbygg på MF Storegut Historikk: Jernbaneferga Storegut ble levert i 1956 av Glommen Mek. Verksted i Fredrikstad. Bestiller var Norsk Hydro ved Norsk Transport Aktieselskab-Rjukanbanen,
RAPPORT BLOMØY. 15.09.2009 Restaurering 2008-2009
RAPPORT BLOMØY 15.09.2009 Restaurering 2008-2009 M/Kr Blomøy ble bygget i 1953 hos A. Møllevik og sønner. Fartøyet ble tatt ut av fiske i 1991 og unntatt kondemneringordningen. Siden har Blomøy vært i
BLONNY. 05.01.2012 Årsrapport og slippsett 2011
BLONNY 05.01.2012 Årsrapport og slippsett 2011 Type: Krysser/fiskefartøy Kjenningsignal: 3YJD Byggeår: 1907 LOA: 53 fot BRT: 31,5 t Vernestatus: 1995 Blonny ÅRSRAPPORT OG SLIPPSETT 2011 AKTIVITET I PERIODEN
GAMVIK 16.11.2011 Befaring november 2011
GAMVIK 16.11.2011 Befaring november 2011 Gamvik BEFARING NOVEMBER 2011 FORANLEDNING Thorstein Johnsrud ved Gamvik Museum tok kontakt med Nordnorsk Fartøyvernsenter i oktober 2011, angående mulig befaring
1970 DET NORSKE VERITAS AS BIBLIOTEKET
REGLER FOR YGGING OG KLASSIFIKASJON, AV TREFART0YER 1970 DET NORSKE VERITAS AS ILIOTEKET SUPPLEMENT 1.4.1972 DET NORSKE VERITAS HOVEDKONTOR: VERITASVEIEN 1, HØVIK POSTOKS: 300, 1322 HØVIK TELEGRAMADRESSE:
RAPPORT. Tilstandskontroll med ultralyd av klinket stålskrog på DS Kysten.
RAPPORT Tilstandskontroll med ultralyd av klinket stålskrog på DS Kysten. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Juni 2011 1 Tilstandskontrollen har sitt utgangspunkt i Sjøfartsdirektoratets rapport 18
Rapport fra befaring av D/S Hvaler 31,10,06
Rapport fra befaring av D/S Hvaler 31,10,06 "Hvaler" slik de fleste husker båten. Her på vei ut Østerelven i Fredrikstad i 1972. (Hentet fra Stiftelsen Hvaler hjemmeside) D/S Hvaler er plassert i en verkstedhall
Motorbåten Tempo. Historien og restaureringen
Kystkultursamlingen i Tananger Motorbåten Tempo Historien og restaureringen November 2008-1 - 1 Historien...2 2 Tilstand ved overtakelse...6 3 Restaureringen...8 3.1 Skrog...9 3.2 Innredning og rigg...9
Her følger min syvende rapport i forbindelse med verkstedopphold ved Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri våren 2015.
Her følger min syvende rapport i forbindelse med verkstedopphold ved Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri våren 2015. Rapporten er skrevet av Stuert Rogen Monsen. Dag 27. Onsdag 4.mars 2015. Været: Regn på
M/S Arnafjord Rapport november - desember 2015
M/S Arnafjord Rapport november - desember 2015 Ivar Hoflandsdal og Åsmund Kristiansen Hardanger Fartøyvernsenter M/S Arnafjord mannskapslugaren så godt som ferdig til årsskiftet. M/S Arnafjord Månedsrapport
Fullriggeren JARRAMAS
Fullriggeren JARRAMAS Rekonstruksjon av dekksbysse Morten Hesthammer SMM 1 Datablad Tittel: Undertittel: Forfattere: Utgiver: Fullriggeren Jarramas Rekonstruksjon av dekksbyssa Morten Hesthammer, Marinmuseum
Tilstandsundersøkelse MS Brandbu
Tilstandsundersøkelse MS Brandbu Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter 2013 1 Ansvarlige for rapporten: Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter v/bjørn Nesdal og Thomas Olsen Forsidebilde: «Brandbu» 10.
Fartøyvernets ABC. Oift. Kostnadsoverslag, prisantydning eller anbud
Oift Kostnadsoverslag, prisantydning eller anbud Kostnadsoverslag/ Uforpliktende prisantydning Håndverkertjenesteloven legger opp til tre alternativer: Fastpris du betaler det som er avtalt og ikke noe
M/S Granvin Innredning av matroslugar
M/S Granvin Innredning av matroslugar Av Karsten Mæhl HFS rapport nr.2-2007 Hardanger Fartøyvernsenter M/S Granvin Rapport nr 2-2007 ISSN 1503-9927 2 Innledning. Sist på høsten 2006 og ut på nyåret 2007
M/F Folgefonn I Rapport fra perioden juni 2010 til november 2011
M/F Folgefonn I Rapport fra perioden juni 2010 til november 2011 Hardanger Fartøyvernsenter Karsten Mæhl 1 Arbeider utført ved Dåfjorden slipp Etter M/F Folgefonn I sin ankomst til Norge i juni 2010 ble
M/K IDSAL Rapport etter istandsetting 1999 2002 Av Morten Hesthammer
M/K IDSAL Rapport etter istandsetting 1999 2002 Av Morten Hesthammer Rapport nr 4-2003 Hardanger Fartøyvernsenter juni 2003 1 M/K IDSAL Rapport etter istandsetting 1999-2002 Av Morten Hesthammer Rapport
RESTAURERING AV SNEKKEVIK SKOLE I DØNNA, RAPPORT FOR 2006. Østveggen:
RESTAURERING AV SNEKKEVIK SKOLE I DØNNA, RAPPORT FOR 2006 Takrenner og takkasser Reparasjon av takkasser og takrenner ble utført på slutten av 2005. Frontbordene i takkassen er skiftet ut i sin helhet,
D/S Stord 1 Månedsrapport - januar 2012
D/S Stord 1 Månedsrapport - januar 2012 Hardanger Fartøyvernsenter Morten Hesthammer 1 Det nye året begynte med svart arbeide for gutta på Stord 1. Som nevnt i rapporten for desember 2011 var dekksplankene
M/S Gamle Salten. Rapport etter dekklegging. Karsten Mæhl. HFS rapport nr.12-2005 Hardanger Fartøyvernsenter
M/S Gamle Salten Rapport etter dekklegging Karsten Mæhl HFS rapport nr.12-2005 Hardanger Fartøyvernsenter M/S Gamle Salten Rapport nr.12 Av Karsten Mæhl Hardanger Fartøyversenter 2005 ISSN 1503-9927 Gamle
Krøppelspill Til Brødrene af Sand
Krøppelspill Til Brødrene af Sand Av Karsten Mæhl HFS rapport nr. 6-2006 Hardanger Fartøyvernsenter Rapport nr. 6-2006 Hardanger Fartøyvernsenter Juni 2006 ISSN 1503-9927 2 Krøppelspill I begynnelsen av
M/S Arnafjord. Rapport september 2011-mars 2012. Hardanger Fartøyvernsenter. John Walsted
M/S Arnafjord Rapport september 2011-mars 2012 Hardanger Fartøyvernsenter John Walsted 1 Bygget år 1937 i Vik i Sogn av Olav Vevik Bygget for handelsmann Markus Nese, som «agentbåt», dvs. båt for handelsreisende.
STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING
STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som
BEFARINGSRAPPORT SPECULATOR
BEFARINGSRAPPORT SPECULATOR 25.11.2009 Befaring 14. okt. 2009 Befaringsrapport Speculator BEFARING 14. OKT. 2009 SITUASJONSBESKRIVELSE Befaring utført 14. oktober 2009 av Holmstad/Johansen. Tilstede fra
Mårøy på slipp i Hammerfest tidlig på 60 tallet. Kilde: Goggen.net. 3 mars 2015; Skipet kommer hjem igjen tidlig i mai 2015
Mårøy på slipp i Hammerfest tidlig på 60 tallet. Kilde: Goggen.net 3 mars 2015; Skipet kommer hjem igjen tidlig i mai 2015 De grå skipene og de gule bussene; Mårøy, bygd som dagrutebåt for FFR: Byggeår:
M/S Arnafjord. Rapport november-desember 2012. Hardanger Fartøyvernsenter. Åsmund Kristiansen
M/S Arnafjord Rapport november-desember 2012 Hardanger Fartøyvernsenter Åsmund Kristiansen 1 Bygget for handelsmann Markus Nese i 1937, som «agentbåt», dvs. båt for handelsreisende. Båtbygger var Olav
SPEEDSJARK/ØKOSJARK 35/36
SPESIFIKASJON STANDARD BÅT PER 01.11.2012 SPEEDSJARK/ØKOSJARK 35/36 1 HOVEDDIMENSJONER OG KAPASITETER, STANDARD Lengde overalt (LOA) ca 10,66/10,99 meter Største bredde (B) ca 3,84 meter Dieseltanker ca
Galeas "SVANHILD" RAPPORT FRA RESTAURERINGA. av Morten Hesthammer
Galeas "SVANHILD" RAPPORT FRA RESTAURERINGA av Morten Hesthammer HFS rapport 1994 Hardanger Fartøyvernsenter Innhald Innhald... 3 FØREORD... 5 av Geir Madsen... 5 FORARBEID SKROG... 6 DOKUMENTASJON SKROG...
Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak
1 Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kanalbæreelement ifølge krav 1. Den foreliggende
Rær til galeas Svanhild
Rær til galeas Svanhild Kasper Krogh Hansen HFS rapport nr. 9-2009 Hardanger Fartøyvernsenter Rær til galeas Svanhild Kasper Krogh Hansen 2009 HFS rapport nr. 9-2009 Hardanger Fartøyvernsenter Utforming:
M/KR STRAUMNES. 23.12.2011 Restaurering 2007-10
M/KR STRAUMNES 23.12.2011 Restaurering 2007-10 Innhold HISTORIKK 3 DRIFTSPERIODEN 1908-1991 3 GRATANGEN BÅTSAMLING 1991-1996 4 NORDNORSK FARTØYVERNSENTER 1996-2006 5 GRATANGEN KYSTLAG 2006-6 KORTFATTET
Captain Dønvig s Life-saving Globe
2009 Captain Dønvig s Life-saving Globe Tilstands Rapport: DØNVIG S LIFE-SAVING GLOBE Skåtøy Vel prosjekt i samarbeid med Follo Museum Tor Verner Dønvik Skåtøy Vel 16.12.2009 1. Innledning Skåtøy Vel s
«MS EPO» TIDLIGERE «MT RØDSKJÆL» Dokumentasjonsrapport av skrog med prisoverslag. Epo i dokka på Fosen med sandblåst og primet skrog.
«MS EPO» TIDLIGERE «MT RØDSKJÆL» Epo i dokka på Fosen med sandblåst og primet skrog. Dokumentasjonsrapport av skrog med prisoverslag Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Bredalsholmen, N-4623
HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN
Monteringsanvisning grillhytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu ( 4 stk ) - ( kun et vindu
Andabeløy. Restaureringsrapport
Andabeløy Restaureringsrapport Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, mars 2006 Andabeløy Restaureringsrapport Rapporten er utarbeidet av Svein Vik Såghus. Grunnlagsmaterialet med beskrivelser, tabeller,
g rill hytte: Monteringsanvisning
Monteringsanvisning g rill hytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9,2 M2 ( 17 m2 i parantes) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu (4 stk) - ( kun et vindu
Restaurering av M/B Svalis
Restaurering av M/B Svalis Av Karsten Mæhl HFS rapport nr. 3-2007 Hardanger Fartøyvernsenter Rapport nr. 3-2007 Hardanger Fartøyvernsenter ISSN 1503-992 2 Innledning M/B Svalis er et hydrografisk oppmålingsfartøy
Installasjonsveiledning
Installasjonsveiledning Publicus sykkelskur leveres som ensidig løsning eller dobbel løsning. Ved dobbel løsning settes to enkle moduler mot hverandre og kobles sammen med mellomtak, eller rygg mot rygg
Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik
Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere
NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader
NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes
FLID 1. 20.12.2012 Årsrapport 2012
FLID 1 20.12.2012 Årsrapport 2012 Type: Krysser, fangst/fiskefartøy Kjenningssignal: LKNG Byggeår: 1940 Lengde: 25,7 meter BRT: 87 tonn Vernestatus: 2009 Flid 1 AKTIVITET Flid 1 gikk til VM i skrefiske
Avtrekkssystem type CD 500
Avtrekkssystem type CD 500 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 500 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte
D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010
D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010 Hardanger Fartøyvernsenter Åsmund Kristiansen 1 Arbeidet med innreiing og trearbeid på D/S Stord 1 har gått over fl eire år. Det heile starta på med dokumentasjonsrapporten
Terrassemarkise priser 2018
Terrassemarkise priser 2018 Pris i de ulike tabellene gjelder terrassemarkisen levert med manuell sveiv. Pris for motor og fjernkontroll avhenger av type motor og er spesifisert pr produkt. Pris gjelder
Rapport Bygninger og omgivelser 18/2008. Nye spor og nye ord. Videre undersøkelser av takene på Reinli stavkirke. Ola Storstetten
Rapport Bygninger og omgivelser 18/2008 Nye spor og nye ord Videre undersøkelser av takene på Reinli stavkirke Ola Storstetten nn Nye spor og nye ord : Videre undersøkelser av takene på Reinli stavkirke
M/S Arnafjord. Månedsrapport mai-juli Hardanger Fartøyvernsenter. Bjørn Lingener
M/S Arnafjord Månedsrapport mai-juli 2010 Hardanger Fartøyvernsenter Bjørn Lingener 1 Nicolaj og Øystein fester en av de siste plankene i garneringen. Slik så båten ut i midten av mai måned. I mai måned
Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen
Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og
Jærbuen II. Dokumentasjon av overbygg og forluke samt synfaringsrapport. HFS rapport nr 1 2008 v/ Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter
Jærbuen II Dokumentasjon av overbygg og forluke samt synfaringsrapport HFS rapport nr 1 2008 v/ Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter Jærbuen II Rapport nr. 1 Av Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter
Montasjeveiledning Saxi 120
Montasjeveiledning Saxi 120 August 2013 1 DOWN FULL 1 Sjekk at høyde og bredde stemmer med målspesifikasjonen. 2 Sjekk at omkringliggende konstruksjon er rett, i vinkel, skruefast og utført tilstrekkelig
MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul Funkis
MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul Funkis 2019-15-01 Innhold: Byggebeskrivelse (detaljer fra Modul 15) Materialliste Montering av vinduer Tegninger Se egne tegninger for respektive modell 1 For at
MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul
MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul 2019-14-01 Innhold: Byggebeskrivelse (detaljer fra Modul 15) Materialliste Montering av vinduer Tegninger Se egne tegninger for respektive modell 1 For at dere skal
Dokumentasjon og veiledning for laging av stubbebryter
2013 Dokumentasjon og veiledning for laging av stubbebryter Haugen Mass Statens vegvesen 05.11.2013 Innhold To bein:... 1 Hoveddel:... 4 Spill:... 9 Stubbebryter Dette er en beskrivelse av stubbebryteren
D/S Stord 1 Månadsrapport oktober - desember 2010
D/S Stord 1 Månadsrapport oktober - desember 2010 Hardanger Fartøyvernsenter Åsmund Kristiansen 1 I oktober 2010 starta det neste delprosjektet i Stord 1-prosjektet opp igjen for vårt vedkommande. Målet
Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner
1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr
BYGGESPESIFIKASJON Selfa Arctic Speedsjark 36
BYGGESPESIFIKASJON Selfa Arctic Speedsjark 36 Selfa Arctic Speedsjark 36 med Cummins 600hk. Bredde 4,06 mtr prisliste pr. 01.10.2009 Nyutviklet fiskefartøy spesiellt tilpasset teine og linedrift. Fartøyet
:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.
MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del
Selvbygg av badestamp
Selvbygg av badestamp På denne siden vil jeg gi en beskrivelse av hvordan jeg bygget meg selv en badestamp. Først startet jeg med å bygge meg en ovn. Jeg brukte 4 mm rustfritt stål. Aluminium kan og benyttes,
TRADISJONELL SETTHERDING AV STÅLKOMPONENETER
TRADISJONELL SETTHERDING AV STÅLKOMPONENETER 21.11.2008 Et prosjekt for kompetanseetablering Et samarbeidsprosjekt med Aanstadsmed Tradisjonell settherding av stålkomponeneter PROSJEKT FOR KOMPETANSEETABLERING
Hagebord Tegningspakke
Hagebord Beskrivelse 2096-2 Hagebord Tegningspakke Hagebordet har en solid design og er av tradisjonell type med faste seter. Selve bordplaten måler 2 x 0,75 meter og er satt sammen av 36 x 148 mm justert
opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken.
1. Mål opp og marker omtrentlig størrelse og plassering på terrassen ved å spenne opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken. 2. Markér terrassens høyde på husets fasade med en krittsnor 3.
Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen
Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan
Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.
Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr
Arbeidsrapport for Bur på Urdbø, Vinje kommune, Telemark 2010
Arbeidsrapport for Bur på Urdbø, Vinje kommune, Telemark 2010 Bilde 1) Bur før restaurering. Restaureringen ble utført av: Casper Juul Berthelsen med hjelp fra Jurij Osipov, Hans Marumsrud, Tore Krossli
For montering direkte på underlaget benyttes stolpefester beregnet for dette. Stolpene monteres før terrassebordene legges.
Montering av Fiberon Mission Rekkverk Før du begynner. Bestem hvor plasseringen av rekkverksstolpene skal være. For å få et riktig utseende plasseres stolpene med lik avstand til hverandre. Det kan være
Grunnleggende regler for legging av laminatgulv
Før legging av KRONOTEX laminat Ikke sett laminatpakker stående opp mot en vegg. Dette kan få dem til å bli buet, noe som igjen vil vanskeliggjøre leggingen på riktig måte. For å hindre deformasjon, legges
Restaureringsfondet. BambergBrygga AS. Midlertidig kontoradresse : Myrtun, 7623 Ronglan. Innherred samkomune
BambergBrygga AS Midlertidig kontoradresse : Myrtun, 7623 Ronglan Restaureringsfondet Innherred samkomune Plan- og byggesak Søknad om Økonomisk støtte fra restaurerinesfondet Undertegnede er daglig leder
Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner
1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde
Galeas Svanhild. Boring av hol for propellgjennomføringar. Mikkel Rust
Galeas Svanhild Boring av hol for propellgjennomføringar Mikkel Rust Hardanger Fartøyvernsenter Rapport Nr. 5-2002 Tittel: Svanhild Undertittel: Boring av hol for propellgjennomføringar Forfattar: Mikkel
OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.
OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,
KHO -M og PHO -M -DØRER
2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8
Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør
Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg
Utvendig kledning. Kledningens funksjon. Kledningstyper. Stående kledning. Liggende kledning
Utvendig kledning Utvendig kledning Kledningen er husets «værhud», og siden begynnelsen av 1600 - tallet har tre vært benyttet som kledningsmateriale i Norge. Utførelsen og monteringen har vekslet, og
D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011
D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011 Hardanger Fartøyvernsenter Åsmund Kristiansen 1 April og halve mai var siste periode i dette prosjektet. Søndag 15. mai var det arrangement om bord i samband med
Monteringsanvisning Solid
Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være
Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB.
1 Generell informasjon Frictionboard er enkelt å sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen stående, i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen med skralle,
DS HESTMANDEN KONKURRANSE MED FORHANDLING STÅLUTSKIFTING HOVEDDEKK
Vesterveien 15 B 4613 KRISTIANSAND Telefon 38 10 30 00 Kunde: Vest-Agder museet Dokument nr.: 1898-01 Dokumenttittel: DS HESTMANDEN KONKURRANSE MED FORHANDLING STÅLUTSKIFTING HOVEDDEKK 0 20.04.2016 For
Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne
Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning
Svingermontering. Montering av svingeren
Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke
Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.
Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge
Vi brukte dette bur som utgangspunkt for tiler, beitski og døråpning (uten dør). Dette bur står ikke så langt fra Rauland sentrum.
7.1. Beitski og sval - Analogi av bur på Rauland JUUL RESTAURERING Bilde 19) Bur ved Rauland. Vi brukte dette bur som utgangspunkt for tiler, beitski og døråpning (uten dør). Dette bur står ikke så langt
MV-Flushline 100 std.6, rev00. MV-Flushline 100 std 6
MV-Flushline 100 std 6 Glassvegg MV-Flushline 100 std 6 leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-Flushline
Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner
MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man
Vennligst les hele monteringsanvisningen før du starter monteringen.
LR-Rail Alu monteringsanvisning Vennligst les hele monteringsanvisningen før du starter monteringen. Se også over alle tegninger og kontrollèr at du har det du trenger. Innfesting på betong: Ved oppmerking
Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk?
FORELESNING TIL BYGGESKIKKSEMINAR PÅ LEVANGER DEN 13/2 2012. Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk? Hus i Rørvik med Jugend stil Huset kjennetegnes
Støpeform til ankerklyss
Støpeform til ankerklyss Morten Hesthammer m. fl. HFS rapport nr. 6-2003 Hardanger Fartøyvernsenter Denne beskrivelsen er basert på arbeidet med tillaging av klyss til hønerævskøyta Kaia i løpet av sommeren
Stillasguide for TG og Lignende
Stillasguide for TG og Lignende Guide: Stillas Innhold 1: Forord... 2 2: Skaff og beregn materialer... 3 3: Materialer... 4 4: Konstruksjon... 4 4.1: Steg 1... 5 4.2: Steg 2... 5 4.3: Steg 3... 6 4.4:
M/S Atløy. Rapport etter innredningen av 2. plass salong og lugarer for maskinist, kokk og folk
M/S Atløy Rapport etter innredningen av 2. plass salong og lugarer for maskinist, kokk og folk Hardanger Fartøyvernsenter Rapport nr 1-2001 Juni 2001 M/S Atløy Rapport etter innredningen av 2. plass salong
Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne
Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,
