RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 20/2002 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 23.



Like dokumenter
RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA , LN-NAR

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NOTODDEN 14. APRIL 2007 MED SEILFLY SWIDNIK SA PW-6U, LN-GCV

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 9/2001 Telefaks: Avgitt: 27. februar 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL: Avgitt: 16.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 41/2001 Telefaks: Avgitt: 25. oktober 2001

RAPPORT SL 2016/07. English summary included. Avgitt april 2016

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 17. MARS 2018 MED CESSNA AIRCRAFT COMPANY A185F, LN-NFD

BULLETIN. Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Planlagt oppdrag var en fotoflyging langs Vorma med avgang og landing på Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM).

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ FEMUNDEN, HEDMARK 25. MARS 2018 MED CESSNA 182P, LN-ULF

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 20. JUNI 2015 MED NORD 1002, LN-WNM

RAPPORT. Luftfartsulykke, flyging i skyer med påfølgende kollisjon med terreng

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE 8. AUGUST 2015 I STEINKJER, NORD-TRØNDELAG MED ROBINSON 44 RAVEN II, LN-OZZ

RAPPORT OM ALVORLIG LUFTFARTSHENDELSE PÅ STAVANGER LUFTHAVN SOLA 21. APRIL 2007 MED SIKORSKY S-76C+, LN-ONZ

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE VED ALVØEN SKOLE, HORDALAND 18. FEBRUAR 2004 MED ROTORWAY EXEC, LN-OCH

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2003 URL: Avgitt: 3.

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ TOVENFJELLET I NORDLAND 2. FEBRUAR 2009 MED EUROCOPTER SA 315 B, LN-ODD OPERERT AV NORDLANDSFLY AS

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NORHEIM, KARMSUND 6. SEPTEMBER 2015 MED GROB AIRCRAFT AG, G 103C SL, LN-GAN

RAPPORT. Flygeforhold: VMC

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 21/2001 Telefaks: Avgitt: 19. juni 2001

BULLETIN FAKTISKE OPPLYSNINGER

RAPPORT SL 2014/09. Avgitt august 2014

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 35/2002 URL: Avgitt: 17.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 65/2002 URL:// Avgitt: 23.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 12/2001 Telefaks: Avgitt: 20. mars 2001

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ BØVERBRU I OPPLAND 18. JULI 2013 MED MOTORGLIDER (EX) PIPISTREL SINUS, LN-GPI

BULLETIN IGA PROG ENSV FIR COASTAL AND FJORD AREAS HARDANGERFJORDEN TO STAD: VMC

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 28. APRIL 2011 MED PIPER PA-28R-180, LN-LMR

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 90/2000 Telefaks: Avgitt: 13. desember 2000

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: SL RAP: 13/2004 URL: Avgitt: 21.

RAPPORT SL 2014/12. Avgitt desember 2014

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 23. MAI 2007 MED ROLLADEN-SCHNEIDER LS3-A, LN-GHC

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ OPPDAL FLYPLASS FAGERHAUG 31. DESEMBER 2011 MED DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES HK 36 TTC DIMONA, LN-GJP

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE BØ I TELEMARK 11. JULI 2005 MED GROB-WERKE ASTIR CS 77, LN-GBA

BULLETIN ft. Temperatur: 7 o C. QNH: hpa

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ LUNDE FLYPLASS 7. DESEMBER 2008 MED PIPER L-18C ARMY CUB, LN-ACG

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ TISLEIFJORDEN I GOL 10. FEBRUAR 2008 MED PIPER PA , LN-KAD

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKIEN LUFTHAVN GEITERYGGEN 12. AUGUST 2013 MED EVANS VP MK2, LN-RME

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 34/2003 URL: Avgitt: 23.

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NOTODDEN LUFTHAVN TUVEN 19. JUNI 2011 MED AEROSTAR SA (EX) YAK-52, LN-JAC

RAPPORT FAKTISKE OPPLYSNINGER. SL Rapport: 2007/21

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 54/2001 Telefaks: Avgitt: 28. november 2001

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS 15. SEPTEMBER 2012 MED CESSNA P210N, LN-TFM

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ TRYSIL FLYPLASS SÆTERÅSEN 19. AUGUST 2012 MED THE NEW PIPER AIRCRAFT PA ARCHER III, LN-LFL

Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 10/2001 Telefaks: Avgitt: 8. mars 2001

RAPPORT OM ALVORLIG LUFTFARTSHENDELSE PÅ SKI FLYPLASS 10. MAI 2008 MED RUTAN (EX) LONG-EZ, LN-HPB

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 58/2001 Telefaks: Avgitt: 10. desember 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 21/2003 URL: Avgitt: 3.

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ BERGEN LUFTHAVN FLESLAND 10. MAI 2010 MED REIMS AVIATION F172M SKYHAWK, LN-MTC

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE VED HOPLAND, SOGN OG FJORDANE 18. SEPTEMBER 2016 MED HOFFMAN AIRCRAFT LTD. H 36 DIMONA, LN-GMY

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 37/2002 URL: Avgitt: 17.

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE VED SANDFLOEGGA PÅ HARDANGERVIDDA 27. SEPTEMBER 2007 MED ROBINSON R22 BETA LN-OAJ

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 29/2002 URL: Avgitt: 11.

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ TYNSET FLYPLASS 13. APRIL 2018 MED CESSNA 172P, LN-RAB

RAPPORT OM LUFTFARTSHENDELSE PÅ HANKØ, ØSTFOLD 27. OKTOBER 2009 MED EUROCOPTER AS 350 B3, LN-OZT

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 39/2001 Telefaks: Avgitt: 20. september 2001

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE 11. MAI 2005 I SJØFLYHAVNA VED STAVANGER LUFTHAVN SOLA MED CESSNA U206D, LN-BFQ

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 42/2001 Telefaks: Avgitt: 25. oktober 2001

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE VED BØ KIRKE I TELEMARK, 13. JULI 2000, MED GLIDEFLY PIK-20D, LN-GBO

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ÅLESUND LUFTHAVN VIGRA 28. JULI 2015 MED VANS RV-6, LN-LLT

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ BRETTESNES I LOFOTEN 14. DESEMBER 2017 MED AIRBUS HELICOPTERS AS 350 B3, LN-OPA

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: SL RAP: 42/2004 URL: Avgitt: 17.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: SL RAP: 41/2004 URL: Avgitt: 24.

RAPPORT OM ALVORLIG LUFTFARTSHENDELSE PÅ BERGEN LUFTHAVN FLESLAND 31. AUGUST 2015 MED PIPER PA , LN-BGQ

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE VED ENGE BRYGGE, SANDEFJORD DEN 1. DESEMBER 2009 MED EUROCOPTER AS350 B3, LN-OZT

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE UNDER INNFLYGING TIL TROMSØ 5. FEBRUAR 2009 MED BOEING 737, LN-RRG OPERERT AV SAS NORGE

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ MOSS LUFTHAVN RYGGE 16. JULI 2008 MED EUROCOPTER AS 350 BA, LN-ORK

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 31. MAI 2016 MED DEHAVILLAND DH-82A TIGER MOTH, LN-BDM

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS 16. MARS 2010 MED PIPER PA CHEROKEE, LN-HOR

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE VED BRASKEREIDFOSS, HEDMARK 14. JUNI 2010 MED GLASER-DIRKS DG-300 ELAN, OY-XYD

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: SL RAP: 27/2004 URL: Avgitt: 31.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 48/2003 URL: Avgitt: 24.

RAPPORT OM ALVORLIG LUFTFARTSHENDELSE PÅ SELNESÅSEN, LYNGEN I TROMS 18. MARS 2014 MED EUROCOPTER AS 350 B3, LN-OFC

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 6/2001 Telefaks: Avgitt: 1. februar 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 43/2000 Telefaks: Avgitt: 23. august 2000

BULLETIN. Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE VED SLUSKFJELLET, SØRØYA, FINNMARK 22. SEPTEMBER 2009 MED HUGHES 269C, SE-HKF

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 36/2001 Telefaks: Avgitt: 18. september 2001

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ØVRE KROKAVATN, HARDANGERVIDDA 18. AUGUST 2005 MED CESSNA U206F, LN-HAM, OPERERT AV FJELLFLY

RAPPORT. Vind: 240 /06kt. Sikt: +10km., Skyer: få i ft. delvis skyet i ft. Temperatur og duggpunkt: 23 C/10 C QNH: 1008 hpa

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt.

EN REISE MED HELIKOPTER

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 16. JULI 2010, MED SAAB-SCANIA (EX) MFI 9, LN-TVI OG PIPER PA , LN-DAX

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 66/2002 URL: Avgitt: 24.

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE 7 NM VEST AV HAMMERFEST 18. DESEMBER 2008 MED SUPER PUMA AS 332L, LN-OMI

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE DOKKA-THOMLEVOLD 9. JULI 2011 LN-GFG

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ STAVANGER LUFTHAVN SOLA 22. JUNI 2011 MED CESSNA 172S, LN-FTD

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ HAMAR FLYPLASS STAFSBERG 13. FEBRUAR 2010 MED CESSNA 182A, LN-TSB

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 21/2002 URL: Avgitt: 29.

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ BERGESKOGEN NORDØST FOR ELVERUM, HEDMARK 18. SEPTEMBER 2007 MED ROBINSON R44, LN-OAE

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE I NOME KOMMUNE, TELEMARK, 1. APRIL 2013 MED REIMS AVIATION SA F172E, LN-BIN

Transkript:

RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 20/2002 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 23. april 2002 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt. Luftfartøy -type og reg.: Schweizer 269C, LN-OED -fabr. år: 1988 -motor: Textron Lycoming HIO-360-D1A Dato og tidspunkt: 5. juni 2000, kl. 1430 Hendelsessted: Øst for Møsvatn, ca. 5 km nord for Skinnarbu, Telemark Type hendelse: Luftfartsulykke, motorstopp med påfølgende havari under trening i autorotasjon Type flyging: Ervervsmessig skoleflyging Værforhold: Vind: 190 o 1-2 kt. CAVOK. Temperatur: 12 o C. QNH: 1022 hpa Lysforhold: Dagslys Flygeforhold: VMC Reiseplan: VFR Antall om bord: 2 Personskader: Ingen Skader på luftfartøy: Totalskadet Andre skader: Ingen Fartøysjefen -kjønn/alder: Mann, 43 år -sertifikat: CPL-H -flygererfaring: 2 097 timer hvorav 859 på helikopter og 371 på aktuell type. 155 timer på aktuell type siste 90 dager Informasjonskilder: Rapport om luftfartsulykke/-hendelse NE-0382, rapporter fra Saab Nyge Aero, Analytisk laboratorium ved Luftforsvarets Forsyningskommando og Precision Airmotive Corporation samt HSLs egne undersøkelser. Havarikommisjonen for sivil luftfart har utarbeidet denne rapporten utelukkende i den hensikt å forbedre flysikkerheten. Formålet med undersøkelsene er å identifisere feil eller mangler som kan svekke flysikkerheten, enten de er årsaksfaktorer eller ikke, og fremme tilrådinger. Det er ikke kommisjonens oppgave å fordele skyld og ansvar. Bruk av denne rapporten til annet enn forebyggende flysikkerhetsarbeid bør unngås.

Havarikommisjonen for sivil luftfart 2 FAKTISKE OPPLYSNINGER Flygingen var en del av skoleprogrammet til Norsk Helikopterskole A/S. Den planlagte ruten var benyttet tidligere og skulle gå fra Skien lufthavn Geiteryggen (ENSN) via Notodden flyplass (ENNO), Kinsarvik, Voss og retur Geiteryggen. Det skulle spesielt øves i autorotasjon i store høyder, navigasjon, fjellflyging og flyging i fjorder på Vestlandet. Eleven skulle føre helikopteret. Før avgangen fra Geiteryggen utførte både fartøysjefen og eleven Preflight inspection på helikopteret uten at det ble funnet grunn til anmerkninger. På veg til Notodden gjennomførte eleven en autorotasjon uten at det ble merket tegn til problemer ved motoren. På Notodden ble drivstofftankene fylt fulle. Etter oppstart kl. 1400 ble Engine ground check utført uten bemerkninger. Flygingen fortsatte deretter vestover mot stigende terreng. Øst for Skinnarbu bestemte fartøysjefen at eleven skulle prøves i en ny autorotasjon. De fløy da i en høyde av 4 500 ft og stedet ble av fartøysjefen betegnet som siste mulighet for slik trening før de forlot veier og bebyggede områder på veg innover fjellområdene. Autorotasjonen var planlagt avsluttet med god margin over bakken. Helikopteret befant seg ca. 1 000 ft over terrenget da fartøysjefen reduserte motorturtallet med 100-200 omdreininger per minutt (RPM) for å simulere motorbortfall. Turtallet var innenfor grønt område på turtelleren, men reduksjonen i effekt gav en dreining i horisontalplanet (yaw) som er et av kjennetegnene ved motorbortfall. Eleven påbegynte straks autorotasjon, svingte 180 o inn mot vinden og valgte ut et flatt myrlendt terreng som landingsområde. Motoren stabiliserte seg først på et turtall på ca. 1 800 RPM, som forventet. Ca. 500 ft over bakken oppdaget fartøysjefen at motorens turtallsindikator viste 0. Dette ble bekreftet av oljetrykkindikatoren som også viste 0. Fartøysjefen varslet om det inntrufne og tok over kontrollen. Det ble satt kurs mot det aktuelle myrområdet. Under autorotasjonen gjorde eleven uoppfordret to startforsøk uten å lykkes. Helikopteret ble før landingen autorotert med et rotorturtall på ca. 520 RPM (en strek over rødt merke). Fartøysjefen løftet collective før landingen, men det var ikke mulig å redusere nedstigningen tilstrekkelig selv med fullt utslag. Helikopteret traff hardt på ett noe ujevnt underlag i det tiltenkte landingsområdet med litt fart forover. Hovedrotoren slo så ned i halebommen og kuttet denne. Deretter dreiet helikopteret 180 o til venstre, høyre understell ble revet av og fartøyet veltet over på høyre side (se bilag 1). Fra motoren stoppet til helikopteret havarerte tok det anslagsvis 10 sek. De to om bord ble ikke skadet, og kunne ta seg ut av vraket ved egen hjelp. De kontaktet deretter lufttrafikktjenesten, selskapet og politiet ved hjelp av mobiltelefon. Nødpeilesenderen ble tatt ut og slått av uten at det ble gjort forsøk på å verifisere om den hadde løst ut automatisk. Noe senere ble den imidlertid i en kortere periode aktivisert ved et uhell. Fartøysjefen og eleven ventet på havaristedet til de ble hentet av et helikopter. Dette helikopteret løftet også vraket til nærmeste bilvei. Helikopterets maksimalt tillatte avgangsmasse er 2 050 lb. (930 kg). Massen var anslagsvis 1 970 lb. på havaritidspunktet. Under de aktuelle forholdene på havaristedet er tetthetshøyden (density altitude) beregnet til ca. 3 600 ft. I Pilot s Flight Manual punkt 4-10 står følgende under Practice Autorotation : WARNING. During power recovery from practice autorotations, avoid airspeed and altitude combinations that are inside the height velocity curve.

Havarikommisjonen for sivil luftfart 3 High rates of decent may develop that are not controllable. Always practice in an area with a suitable landing site to minimize hazards associated with inadvertent engine stopage. Split the needles by lovering the collective while maintaining throttle setting. The throttle correlation will establish a high idle rpm (approximately 2500 rpm) which will aid in preventing the engine from loading up or stalling during recovery. Helikopterets front ble liggende 3 m fra første anslagspunkt. Halen som ble kuttet av ble liggende 62 m fra hovedvraket i fartsretningen. Vraket ble nærmere undersøkt av HSL etter at det ble fraktet til selskapets hangar på Geiteryggen. Prøver som ble tatt av drivstoffet i filter/vannutskiller inneholdt relativt mange organiske og mineralske partikler. Prøver av drivstoffet fra høyre tank hadde få partikler. For øvrig ble det ikke gjort merknader til drivstoffets kvalitet. En undersøkelse viste at motoren og tilhørende systemer syntes å være uskadet. Det ble derfor forsøkt å starte motoren uten at dette lykkes. Motoren ble deretter utmontert og sendt til Saab Nyge Aero for inspeksjon. De fant ikke noe feil med motoren, men Automatic Mixture Control (AMC) måtte sendes til Patria Ostermans for kontroll. Denne kontrollen av AMC (delenummer 2524465-A, serienummer 353) avdekket at en foring (Bushing, delenummer 2523955) i AMC var utenfor toleranser. Fra en rapport utarbeidet av Patria Ostermans siteres: During disassembly and inspection bushing pos. 1 was found to have a worn on ID. Oversized ID of bushing will cause altering (to rich) fuel mixture which on higher altitudes can cause engine failure/stop. AMC Control Assembly has been reassembled with a new bushing and tested without remarks." På bakgrunn av dette funnet ble National Transportation Safety Board (NTSB) og motorfabrikanten Textron Lycoming i USA kontaktet. Foringen ble sent til USA og undersøkt i regi av NTSB. Fordi foringen var produsert av Precision Airmotive Corporation ble dette firmaet benyttet som faglig rådgiver. Fra en rapport utarbeidet på bakgrunn av undersøkelsen siteres: New specification for I. D. of both upper and lower bushing is.2495/.2500. The upper was found within these specs and the lower bushing measured between.2505 and.2510. This was outside the allowable limit of.2501. Comments: Even though the component was found to be out of spec., it is unlikely that this condition contributed to the engine stoppage in question because: 1. The amount of wear found on the bushing would have a very small effect on the operation of the servo. 2. The effect of leakage past this bushing would have reduced the venturi suction, causing the engine to run leaner not richer as was found.

Havarikommisjonen for sivil luftfart 4 3. The wear would take place slowly and would not cause a sudden change in the engine operation. It is unlikely that the operator would notice the effect over 100+ hours of operation. Helikopteret som har serienummer S-1352 ble kjøpt fra Sverige og gitt norsk luftdyktighetsbevis i februar 1999. Det hadde da fløyet 3 113 timer. 8. februar 2000 ble motor med serienummer L-25625-51A montert. Helikopteret hadde da fløyet 3 592 timer. Motoren som ble installert var i følge vedlikeholdsdokumentasjonen fra Textron Lycoming (FAA form 8130-3) sammensatt av nye eller overhalte deler. Den var gitt en total gangtid på 0 timer. I følge dokumentasjonen var injektor (delen som mistenkes) overhalt og følgelig ikke ny. Ved havariet hadde helikopteret fløyet 3 739 timer. Motoren stoppet derfor etter bare 147 flytimer. Kort tid etter at motoren ble installert i helikopteret stoppet den også under trening i autorotasjon, men denne gang fra 3 ft høyde. Etter dette ble tomgangsturtallet justert noe opp. HAVARIKOMMISJONENS VURDERINGER HSL mener at fartøysjefen taklet den oppståtte nødsituasjonen på en god måte. Besetningen måtte handle raskt i den svært korte perioden som var til rådighet og de hadde begrensede muligheter til å gjøre startforsøk på motoren. Plassen som var valgt som en tenkt landingsplass under trening måtte benyttes selv om den var noe ujevn. Landingen var nær ved å lykkes, men endte i havari fordi hovedrotoren slo ned i halebommen og fikk helikopteret til å svinge brått til venstre og velte. Besetningen ble ikke skadet og dette kan knyttes til den forholdsvis lave hastigheten som helikopteret traff bakken med. En simulert autorotasjon representerer alltid en risiko. Dette understrekes ved at Pilot s Flight Manual advarer mot motorstopp i slike situasjoner. Sikkerhetsmarginene ved landinger i forbindelse med autorotasjon avtar med luftens tetthet. Ulykken skjedde i en dencity altitude på 3 600 ft. Selv om denne høyden i følge Pilot s Flight Manual ligger godt innenfor høyden for ground effect hover er marginene vesentlig redusert i forhold til en tilsvarende autorotasjon ved havets overflate ved standard dag. Dette kan forklare problemene med å stoppe nedstigningen. En medvirkende årsak til at autorotasjonen endte med havari var ujevnheter på landingsplassen. HSL mener at sikkerheten under trening kan forbedres hvis autorotasjon bare gjennomføres over plasser hvor underlaget på forhånd er inspisert og funnet å ha en slik beskaffenhet at eventuelle landinger kan gjennomføres uten unødig fare. HSL mener at det er nyttig at elever får praktisere autorotasjon i fjellet, men ser at restriksjoner med hensyn til motorferdsel i utmark setter begrensninger for hvordan slik forhåndsinspeksjon kan gjennomføres. Pilot s Flight Manual sier at throttle-stillingen skal beholdes ved trening på autorotasjon. Dette begrunnes nettopp med at motoren kan stoppe (preventing the engine from loading up). Turtallsreduksjonen som fartøysjefen gjennomførte før autorotasjonen var innenfor det grønne feltet på turtelleren. Reduksjonen kan følgelig ikke knyttes direkte til advarselen i Pilot s Flight Manual. HSL kan ikke gi en fullgod forklaring på hvorfor motoren stoppet i

Havarikommisjonen for sivil luftfart 5 dette tilfellet. De partiklene som ble funnet i drivstoffet kan ikke knyttes til problemet. Etter at en feil ble lokalisert i AMC ble motoren klargjort for fortsatt flyging, og den har siden fløyet uten tilsvarende problemer. De undersøkelsesresultatene som har kommet fra USA gir et motsatt bilde av det som ble konkludert hos Patria Ostermans. En ytterligere avklaring av dette spørsmålet vil kreve omfattende tester av motoren i eksakt samme stand og under eksakt samme forhold som ved havariet. Dessuten har tidligere erfaringer vist at det kan være vanskelig å gjenskape feil som i dette tilfellet under tester. HSL har derfor valgt å avslutte undersøkelsene og bygger vurderingene på den informasjonen som foreligger. Den aktuelle motoren var utviklet for fly og senere ombygget til bruk i helikopter. Dette innebærer at den blant annet har fått høyere maksimalt turtall og kompresjon. Dette har medført at den tidvis kan være krevende å justere slik at den går godt under alle forhold. En rekke forhold som påvirker motorens ytelser kan justeres eller tilpasses innenfor gitte begrensninger. Et eksempel på slike forhold er målene på den nevnte foringen i AMC. Det er kjent fra lignende reguleringssystemer at verdier som hver for seg ligger innenfor begrensningene i sum kan skape problemer når de enkelte faktorene virker i samme retning. I dette tilfellet hadde det ikke vært problemer med motoren i den siste perioden før ulykken som kan knyttes opp mot motorstansen. Det er imidlertid klart at inngangen til en simulert autorotasjon setter store krav til drivstoffkontrollen fordi motoren skal reguleres fra høy belastning til ingen belastning på et kort øyeblikk. Til forskjell fra de fleste tidligere treningene på autorotasjon foregikk denne i 4 500 ft høyde i forholdsvis varmt vær. Dette kan ha vært tilstrekkelig til at motoren stoppet. HSL mener at denne ulykken viser at en alltid må være forberedt på at motoren på en Schweizer 269C kan stoppe under trening på autorotasjon og at advarselen i Pilot s Flight Manual synes å være høyst relevant. Det må følgelig tas forholdsregler som hindrer at en slik motorstopp fører til en ulykke. TILRÅDINGER HSL tilrår at selskapet foretar en gjennomgang av den praksis som benyttes ved trening i autorotasjon (Tilråding nr. 2/2002). Vedlegg: Bilde av det havarerte helikopteret